事故原因:
1、安全思想不牢,重生产、轻安全,调度员从事非本职工作,并进入卸载仓内,既违章指挥,又违章作业。
2、放炮员私自同意他人进行爆破作业,工作严重失职。
3、对卸载仓内的存货情况不详,没有认真执行制定的措施。
防范措施:
1、针对仓内实际存货情况,必须制定切实可行的安全技术措施,认真贯彻,严格执行。
2、处理堵仓前,必须事先探明仓内情况,由专人处理。
3、严格按操作规程作业,各尽其职,各负其责。
5、晓明矿“1983.9.16”物体打击事故
1983年9月16日零点班班前会上,开拓区掘进一队组长王×分配郭×等3人到南五采区通风上山调运金属棚。王×等人到达工作地点后,开始作业。1时20分,在下放空车时,空车在距绞车27.7m的道岔处掉道,掉道后又拉了2. 7m,郭×找来一根1.47m长的椴木拌子,支在车的前方车沿中间处,随即邵×打点拉车,绞车启动后,车轮虽被撑起,但未能入轨,由于木拌支撑角度的原因,致使木拌受力而劈开,击中郭×的头部,郭×被打倒后跌倒在铁腿上,碰伤后脑,当即死亡。
事故原因:
1、工人处理掉道车经验不足,违章操作。
2、组长分工错误,不应安排新工人独立操作。
3、绞车安设位置不合理,轨道状态较差,造成行车时经常掉道。
防范措施:
1、对入矿的新工人,必须在有经验的工人带领下工作6个月,经考核合格,方可独立作业。
2、处理掉道车时,严禁用绞车强拉。
3、在倾斜巷道中处理掉道车,必须使用起重机等工具处理,并严格执行操作规程有关规定。
4、绞车安设必须合理,方向准确。
5、加强对运输轨道的检查和维护,确保轨道状态良好。
6、晓明矿“1984.1.3”主井装载坠落事故
1984年1月3日1时许,机电科调度员刘×得知主井装载仓堵塞,在未与矿总值班及运转队联系的情况下,主动到主井装载去查看情况,到达主井装载后,便与信号工王×进行处理,提煤正常后,刘×和信号工周×一同站在两个溜煤虎嘴中间,此时又有大块将虎嘴卡住,周×到信号房取撬棍回来发现刘×不在,误认为他已升井,就动手处理,直至刘×被选煤厂手选工发现,方知刘×已坠入箕斗,刘×被发现后已死亡。
事故原因:
1、思想麻痹,忽视安全,从事非本职工作,违章作业。
2、工作精力不集中,站立不稳滑入箕斗。
3、安全措施不当,处理时未系保险带或保护绳。
4、清货时未作到一人作业,一人监护。
防范措施:
1、加强对特种作业人员的安全思想教育工作,牢固树立安全第一的思想。
2、特殊岗位、特殊工种必须实行二人作业制,严禁单独作业。
3、处理生产中断等事故过程中,人员之间必须相互协调