es;听到后,马上下令所有人员迅速撤出工作面,并立即向矿调度汇报,随后所有人员分别从运回顺撤出。
铁煤集团公司领导得知事故后,立即赶赴大兴煤矿。为防止事故扩大,并根据SV711工作面的自然条件,决定采区内人员全部撤出,采取注水措施将工作面封闭。
四、事故原因分析
这是一起发生在工作面上隅角附近采空区内的瓦斯燃烧事故,造成事故的火源可分为自然发火和外因火源,下面从内因和外因两个方面分别进行分析。
(一)内因火灾分析如下:
1.从监测数据及气体取样化验结果分析
该工作面开采前在回顺安设了1台CO传感器和1台温度传感器,对回风流CO浓度和温度进行连续监测,同时在回采过程中每天3班对上隅角、回风流、抽放钻孔进行人工取样化验分析,分析CO、C2H4、O2、CH4、CO2、N2、C2H2、C2H6各种气体成分变化情况,现场瓦斯检查员每班对所有取样点的CO浓度和温度进行检查和汇报。
在事故发生前的较长时间,SV711工作面及采空区各种气体一直处于较稳定状态,监测系统监测数据及人工检测数据没有显示出自然发火征兆。从12月25日白班气体取样化验分析结果是:抽放钻孔CO浓度最大为50PPm,回顺风流CO浓度为0 PPm,上隅角高顶CO浓度为0PPm。所有取样点取样化验均没出现乙烯(C2H4)和乙炔(C2H2)。这些取样点完全反映了采空区浅部、深部、底部和上部所有范围的气体成分。
根据抚顺煤研所SV七层煤样试验:C2H4是我矿自然发火的标志性气体,C2H4出现证明煤炭自燃温度已经达到109。C,也是煤炭加速氧化阶段,SV711工作面回采过程中始终未出现C2H4,证明采空区内煤炭处于氧化的初级阶段,更不可能引燃瓦斯。同时与我矿其它几个综采工作面如SV712、SV419工作面的 CO情况进行对比,这两个工作面条件与SV711工作面相似又相邻,回采时采空区CO产生量均大于SV711工作面,SV712工作面回采时采空区钻孔CO浓度60~209 PPm,后三角点CO浓度50~136 PPm,SV419工作面回采时采空区钻孔CO浓度110~308 PPm,后三角点CO浓度70~244 PPm,另外SV712、SV419工作面回采时并未采取采空区注氮、充填和注泥等防火措施,均未发生自然发火事故,而SV711工作面每小时注氮量在1800 m3/h以上,充填密度为17.96 m3/米。
2.从温度变化方面分析
工作面上隅角人工检查温度始终在24~25。C,没有挂汗等温度升高现象。
3.从人的直观感觉上分析
根据现场人员叙述平时及当班没有闻到异常气味(如:煤油味、汽油味等)。
4.从煤炭自燃所需时间上分析
根据煤炭自燃机理,煤炭自燃过程中CO浓度有一个逐渐上升的过程,其变化应在回顺CO传感器上有显现,而25日事故发生前CO传感器显示数值没有上升趋势,12月25日21时21