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柴里煤矿注氮解放2311火区的实践
2019-05-10  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

通风压力运输机道高于材料道,在负压侧注氮,直接漏掉一部分N2气体。
  (2)注氮量偏小。
  (3)注氮口设置在材料道密闭处,处于火区回风侧,距火源点远。
  为此,在运输机道重新敷设φ108mm×4.5mm钢管,出氮口在运输机道密闭内3m处,实施连续式注氮,同时停止材料道注氮。

2.3.2 注氮量的选择
  (1)初期注氮量。为迅速抑制该火区,并尽快进入窒息状态,初期将矿制氮厂生产的全部N2量1200m3/h注入该火区,经65h后注氮量达65000m3,对2311材料道、运输机道密闭内气体进行取样分析(结果见表1),说明火区已进入窒息阶段。

表1 取样分析各气体浓度

地点O2浓度
/%CO2
度/%CH4
度/%N2
度/%CO浓度
/×10-62311材料道2.933.990.3292.721512311运输机道2.813.90.1992.8263
  (2)维持注氮量。为节省氮气,维持注氮量按稍大于火区漏风量来确定。经测定火区漏风量后,确定维持注氮量为650m3/h。至启封2d前停止向封闭区注氮,注入N2量265000m3。累计向火区注入N2气体330000m3

2.4 注氮效果
  为观测火区注氮效果,在火区回风侧2311材料道密闭内设置了测点,利用ASZ-Ⅱ型自动监测装置进行气体连续取样分析。另设人工测点,在2311灭火巷钻孔内、2311运输机道密闭内随时取样分析。初期注氮期间,火区内CO、O2浓度呈迅速降低趋势,N2浓度迅速提高。火区进入窒息状态后,CO浓度呈缓慢下降趋势,N2、O2浓度基本保持不变,见图3。

5-03.gif (2444 bytes)

图3 2311火区材料道测点气体变化曲线

2.5 配套措施
  (1)均压。考虑到施工人员的安全,要求空气压力运输机道侧高于材料道侧。实施均压通风,使封闭区两端压差为30~50Pa,适当控制漏风量,确保注入N2持续充满整个封闭空间,氧含量降低到3%以下。
  (2)注凝胶。凝胶是由基料、促凝剂和水按一定比例混合而成乳状胶体,胶体内充满着大量的水,既能起到封堵防漏风作用,也可降低煤体温度。
  (3)注水。通过灭火巷向高温区注水降温,火区启封后,人工洒水降温,在8~45架间注水降温。

3 火区启封

  当注入氮气504h时,封闭区内各种气体成分相对稳定,O2<3%,CO<10×10-6。停止向封闭区注氮后,由于漏风的原因,封闭区内N2、O2恢复正常,而CO并未增加,说明火已熄火,具备了启封条件。启封前,由救护队员在火区回风侧进行探测,证实火区内没有着火现象,CO气体浓度稳定在10×10-6以下,且有下降趋势。因此,该火区于10月22日顺利启封,取得了预期效果。
  总而言之,①N2具有扩散半径大,惰化覆盖面广,能快速使火区缺氧窒息的特点,其惰化效果取决于注氮量、N2纯度及火灾区漏风量的大小。②注氮方式、注氮口位置对惰化效果影响极大。③封堵防漏风是应用注氮灭火方法能否成功的关键,其它辅助措施也是不可忽视的。


作者简介:1965年生,助理工程师,1984年毕业于山东煤炭工业学校,曾在柴里煤矿从事防灭火等技术工作,现在枣庄矿业(集团)有限责任公司科技处采矿研究室工作。

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