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毛郢孜煤矿通风系统改造成果及应用
2019-04-29  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

分析及解决方法
2.1 通风现状
  由于该矿原设计井型小,南风井位于主副井以南800 m,偏离储量中心,南风井及-80 m回风巷断面小,只有4 m2,风量增大后,风速超限,阻力大。
  由于受火成岩侵蚀的影响,井田的可采范围象一个“三角形”,而南风井位于一个角上。进入二水平以后,矿井的可采煤量均位于井田的北翼,而风井位于井田的南翼,这样就形成了“南风北调”的不合理局面,通风线路长,阻力大,漏风多。
  南风井使用的两台轴流式风机,属淘汰产品,效率低,只有50%左右,耗电量大,继续使用这样的风机是一种很大的浪费。
2.2
 改造方案和改造方法
2.2.1 改造方案
  通过调查研究提出三个改造方案:方案一:更换南风井的风机。优点是可利用现有的工业广场,在南风井的另一侧立即就可以破土动工,投资少,见效快,工期短;缺点是通风线路长,阻力大,负压高,耗电量大;-80 m回风巷及南风井断面小,需要扩大,按风量3 500 m3/min计算,巷道净断面不少于7.3 m2。方案二:把老副井改造为中央风井。优点是通风线路较短,阻力小,耗电量较小,可利用现有的工业广场和老副井,风硐和机房可以立即破土动工,投资少,见效快,工期短;缺点是工业广场内建筑物多,难以布置或需要拆迁建筑物,风机噪音影响工广,进回风之间距离小,一水平没有采完之前,老副井有提升任务。方案三:新打北风井,优点是通风线路最短,阻力最小,耗电量最小;缺点是投资大,工期长。
  上述三个方案均是可行的,从生产需要和实际情况出发,新打北风井,倾角30°,斜长90 m,加上征地、铺路、架线、机房的施工和安装,工期长,需要3年多,投资大,需要300多万元,不能及时解决风量不足的问题;该矿的剩余范围年限不长,只有10年多,因此新打北风井的方案被否定了。
  方案三被否定之后,又分析了方案一和方案二,地面工程、工期和投资相同,方案一比方案二通风线路长800 m,而且断面要从4 m2扩大到7.5 m2,增加投资50多万元;断面扩大以后,风阻增加67 mm水柱,仅此一项每年多耗电55.7万度,可见方案一是不经济的,只能选择方案二。
2.2.2 改造方法
  方案确定后,就必须弥补方案二的缺陷:一是当务之急风量不足问题。二是老副井改为中央风井后一水平的提升问题。三是机房布置和噪音问题。围绕着这三个问题进行研究解决。
  (1)要解决当前风量不足,只能利用现有的通风系统和设备进行改造,见效快。根据现状,要提高风量,只有一条路可走,即加大风叶角度,更换大功率电机,按风量3 500 m3/min计算,负压292 mm水柱,风机的工况为Qk=60 m3/s,Hk=300 mm水柱,ηk=0.60,β=35°,电机功率为310 kW。
  (2)老副井改造为中央风井,必须解决一水平的提升问题。解决一水平提升问题的途径有两条:一是中央风井兼作提升井之用;二是利用新副井在一水平甩车提升。由于一水平即将采完,提升量小,中央风井兼作提升用,漏风大,难管理,不能做到一步到位。利用新副井提升,既可以解决运输问题,又可以节约用电,减少漏风和服务人员。经计算新副井提升能力能满足要求,但是由于新副井是双钩提升,在一水平甩车只能是单钩,另一个钩头始悬吊于井筒中间,必须加强斜井运输管理。因此,新副井同时服务于一、二水平的方案是可行的。
  (3)机房位置的解决。根据《设计规范》的要求,进回风之间距离不小于40 m,机房位置只能向西移,拆除井口仓库及修理库,有一条公路和高压线路需要改道,就能满足要求。
  (4)为了减轻工广内噪音的影响,提高风机效率,经调查研究,选用了G4-73-11系列风机。根据计算风量和风压,在风机特性曲线上查到,该风机直径为2 m,配备电机功率为240 kW,转速730 r/min。由于风机噪音小,再加上消音处理,对工广的影响很小。

3 通风改造成果及应用


  (1)为了尽快地解决风量不足问题,于1992年3月份该矿把南风井主扇电机由155 kW更换为310 kW,风叶角

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