9月20日,笔者从龟兹矿业获悉,该矿掘进一队在西井A506回撤期间,现场条件未见转机,可工期却比原计划提前5天完成,这是怎么回事呢?
“因为我们用上了创新工作室自行研制的卷带机,搬家倒面的速度加快了,工期自然就提前了。”该矿掘进一队跟班队长蒋文军的一番话解开了笔者的疑团。
据了解,该矿下辖东西两个井口,采掘一线搬家倒面频繁,井下回收皮带时需要投入十几人,采用人工折叠的方式将皮带装车升井入库,费时费工不说,而且在回收皮带时,还易发生人员受伤的现象。
为解决这一难题,该矿创新工作室经过现场研究、制图、加工、试验,一台由机架、固定装置、抽带装置、卷带装置、电控装置等5部分组成的自动卷带机研制成功。该装置先通过固定夹带装置把皮带夹住,防止皮带跑偏,随后抽带装置上的马达带动滚筒转动,将皮带压在上下滚筒之间,随着马达不断的转动,皮带就向前移动,此时将皮带扣拆开,送进卷带装置内就可以进行卷带,卷带结束后,将卷带装置的滚筒两端螺丝拆掉就完成整个卷带流程。
该装置只需2人即可轻松完成卷带、捆装等工作,工效提高5倍以上,更为重要的是,该卷带机大部分采用原皮带机的闲置部件及废旧物资修复制成,制作费用每台3000元左右。利用该卷带机卷带,每百米可减少人工3个以上。以该矿年回撤皮带2万米计算,每年可节约人工600个以上,人工费9万余元,且保证了回撤皮带期间的安全。