峰峰集团马选厂落实创新成果提效率
本网讯(通讯员 陈爱军)“自从上个月原煤卸车绞车安装了刹车盘安全装置,钢丝绳再也不往外跑偏,消除安全隐患同时每卸一勾车还可节约10分钟,真是一举多得。”马选厂运销科卸车工们边卸车边说:“厂里对创新成果落实特别重视,以后有利于生产的建议还得多提。”
今年以来,马选厂重视把职工“金点子” 转化成实实在在的效能,从而提升职工参与创新创效的积极性。由于快开压滤机更换破损滤布用时过长,维修职工利用废旧的槽钢、刮板链条、挂钩制作便携式吊梁,在槽钢中心焊接一个挂鼻作为支点,直接与电葫芦挂钩相连;两端分别焊接一段废旧刮板链条,链条末端各安装一个挂钩,使用时链条末端挂钩与滤板走行件凹槽相挂,不会发生形变和滑扣,滤布更换时间由40分钟降到20分钟,同时节约设备采购费用1000元。针对二段浓缩机来料管底部磨损严重,操作人员先用吸铁石对砂眼进行处理,然后用槽钢扣在上面焊接,找到解决管道中存水无法排空焊接的最佳办法,在开车生产的情况下也可以进行补焊,节约检修时间降低人工成本。洗选车间攻关小组通过市场调查和同行调研,将修补3061#振网筛筛网面破损作为创效攻关方向,他们使用新型TS226耐磨颗粒胶,利用停车间隙快速完成筛网修补工作,每修补一片筛网可节约材料费用近4000元,每月修复在3片左右,节支1万元。