8G采煤机日产量再创新高
近日,从赵庄煤业5311工作面传来好消息,集团公司自主研发的8G采煤机于6月9日割煤11.3刀,日产量达2万余吨,创下了8G采煤机日原煤产量最高纪录。
“8G采煤机的试验已经进行了六月有余,优势日益凸显,职工们对这种双摇臂、小滚筒、大采高的机组越来越熟悉,人机的配合也越来越默契,相信8G采煤机的日产量在今后还会超越这个数据,还会创下新的纪录。”面对采访,综采准备队书记候金栋难掩兴奋之情。
时间回溯到六个月前,初来咋到的8G采煤机在与赵庄煤业特殊地质条件磨合的过程中屡屡受挫,采煤机走走停停,生产一度陷入被动局面。然而,新事物的问世在最初总是会遭受或多或少的质疑,创新从来都是带着问题上路,一路改造一路前行。
为将8G采煤机的结构、性能进一步优化,该公司成立专项攻关组,各专业技术人员来回穿梭于设计方、厂家和队组之间,对采煤机的改进方案几易其稿,从“固定螺栓升级”到“行走箱改造”,从“外喷雾设计”到“摇臂截面规划”,从“行走箱一轴增加油封”到“摇臂千斤护板更换材质”,在最初的一个月之内,大的改造方案竟有十余项之多。
“事实上,小的改造更多,因我公司工作面顶矸、底矸厚,对采煤机的行走强度要求更严格。为了让晋煤‘智造’走得更远,我们前前后后对8G采煤机的诸多零部件进行加筋板、调螺丝、加密封、改管路等各种在强度上的升级改造,甚至多次拆卸德国制造的艾柯夫采煤机进行学习。”翻阅着密密麻麻的机电设备运行台账,综采准备队机电技术员韩升辉向记者详细介绍到。
“让晋煤‘智造’走得更远”短短一句话的背后,同样也饱含了赵庄人更严谨更细致更艰辛的检修工作付出。该公司不断加大对专职检修8G采煤机职工的培训,并对采煤机各零部件的使用周期进行持续归纳,务求采煤机各零部件有序正规运行;通过摸索总结各零部件的声音、温度、信号等,提前判断设备隐患,使检修工作先行一步;加大设备的油脂管理及冷却系统维护,消除检修工作的死角盲点;同时,将8G采煤机的日检、周检、月检的内容进一步细化,实行“排查、登记、评估、监控、治理、销号”的闭合管理,确保设备隐患检查一项、整改一项、达标一项、巩固一项。
“8G采煤机设计的初衷是要实现八高,即大采高、产量高、效率高、效益高、环保效能高、投入产出比高、安全性能高、适应性高,通过我们六个多月的努力,可以更有底气地说,八高的完全实现指日可待,希望能够为集团公司的制造业做出一点贡献吧。”该公司机电信息部副部长靳首芳朴实地说到。