峰峰集团马选厂严抓细管多生产
本网讯(通讯员 陈爱军)2018年以来,马选规范生产操作程序,细化现场指标管控,不断提高生产效率和系统稳定性,精煤产量、产率大幅提升。
该厂根据目前入洗原煤资源少且种类多的情况,生产技术部每间隔15分钟检查一次原煤配煤比例,发现比例偏差马上通知原煤仓岗位司机调整,通过科学配比克服原煤中煤泥含量大、煤种变化快、指标不稳定等困难,依据煤质变化情况及时调整原煤配煤入洗比例,及时对重介精煤和最终精煤的灰分、粘结指数进行跟踪测定。
该厂采取大打分流、低浓度入浮等措施,有效保证了分选效果,原煤处理量月平均达1小时/781吨。充分发挥深锥浓缩机、精煤压滤机、尾煤压滤机、中磁尾TBS等设备的补套改造作用,压滤尾煤灰分合格成92.90%,较考核提高22.90%;提高精煤旋流器分选精度,使混煤带煤损失明显降低,粗精煤灰分趋于正常,降低洗煤损失,确保精煤回收率大幅度提升。
该厂通过增加精煤采样频次、实验数据分析,实现灰分、水分、粘结指数等关键生产指标达标,特别是加强浮选指标控制,最大限度提高回收率。根据煤泥含量指标,及时调整原煤控制分流量,有效将中煤损失控制在4%以下;为解决浮选精矿频繁冒矿影响生产现象,浮选车间强化精煤压滤机冲车效果,紧盯精煤刮板输送机工况,确保浮选精煤脱水工作顺利进行。