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连续采煤机到了综采队,老韩心里没底
2026-06-27  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

连续采煤机到了综采队,老韩心里没底
12月28日 周日·小雪

设备到矿那天,我围着它转了三圈。

一台12米长的钢铁怪物,光截割滚筒就有1.8米宽,摆在综采车间门口,盖着防尘布,像个睡着了的大型猛兽。矿长昨天在调度会上说了:"综采队明年要上连续采煤机,搞短壁开采。"

短壁开采,我心里嘀咕,我们综采队干了十多年长壁,综采面长度都是150米往上,现在让我搞30到80米的短壁,这不是降级吗?

旁边的张队长——张立军,干掘进出身的,眼睛里倒是放光。他拍了拍机身,说:"韩书记,这东西我以前在掘进队见过,老美那边用了几十年,专门打短壁和边角煤的。截割功率240千瓦,扭矩3000牛米,滚筒转起来跟切豆腐似的。"

我不懂截割功率和扭矩,但我知道这东西不便宜。一台连续采煤机,配上配套的锚杆钻车、输送设备,少说也得一百五六十万。

矿上花这个钱,值不值?

我没敢当面问矿长。

1月18日 周六·晴

今天开了全队会,讨论连续采煤机进队的事。

会上吵起来了。

机电副队长老赵说:"边角煤就那么点量,用炮采得了,炮采成本低,我们熟悉工艺。"

张队长当场怼回去:"炮采的顶板事故率是机采的6倍你知道吗?2018年邻矿那次事故怎么出的?不就是炮采工作面顶板来压判断失误,垮了!"

老赵不说话了。他说的那个事我知道。王海涛、刘大勇、张海波、李明、赵玉田,五个人,一个班组,三个被埋,两个轻伤。王海涛到现在还在省城医院躺着,工伤鉴定二级。这事在我们矿系统内传了好几年,没人敢忘。

我说,炮采的事不要再讨论了,矿上有明确态度。但是,连续采煤机进队,怎么用好,大家得拿个主意。

会上有人问了个实在问题:"我们的综采面都采完了,剩下的都是边角煤和不规则块段。连续采煤机打短壁,采出率能到多少?"

我和技术员翻了过去五年的图纸,算了算账:综采工作面平均采出率87%,边角煤采出率只有54%。全矿每年因边角煤损失的原煤超过30万吨——这个数字让会场安静了一会儿。

张队长说:"短壁配连续采煤机,采出率能提到75%以上。"

我没说话,但我心里记下了这个数字。

2月22日 周一·阴

年后上班,设备厂家派人来矿上搞培训。

来的是个小伙子,姓马,福建人,戴眼镜,看着像个刚毕业的大学生。一问,果然,研究生毕业第三年,在厂家做售后技术支持。小马话不多,但讲东西清楚,没有废话——这是我对他第一印象。

小马讲了连续采煤机的基本原理,重点说了几个参数,我让小周做记录:

截割滚筒转速30到50转每分钟,截齿间距80到120毫米,截割高度可调范围2.5到4米。每次横向截割进尺0.6到1.2米,然后换行。整个过程不需要停机换刀,滚筒连续运转,煤直接被耙进刮板输送机。

小周问我:"韩书记,要不要记那个计算公式?"

我说记。小周在本子上写:

v = (P × k) / T

v是截割速度,P是截割电机功率,k是经验系数取0.1到0.3,T是截割扭矩。

小马给我们算了个数:P=240千瓦,T=3000牛米,k取0.2,那么v≈16米/分钟——这个速度不算快,但稳定性好,截割阻力波动小,电机不容易过载。

小周在旁边小声嘀咕:"过载风险能降60%以上,这数据哪来的?"

小马说是厂里做了对比测试,炮采截割阻力峰值是连续采煤机的3到4倍,频繁的冲击载荷对设备损害大,连续采煤机的稳定截割反而更保护电机。

这个解释我能接受。

4月3日 周四·多云

设备下井调试。

头几天,车间里乱成一锅粥。

电缆不够长,绕来绕去打了结;锚杆钻车和采煤机走位配合不上,时不时撞在一起;截割轨迹不规整,煤壁切得坑坑洼洼;操作手——原来都是综采司机出身,第一次摸连续采煤机,不敢推太快,生怕把滚筒憋坏了。

产量出来那天,张队长的脸黑得像锅底:日进尺47米,炮采都比这多。

有人开始嘀咕:"一百五六十万,买回来一台铁驴。"

这话传到张队长耳朵里,他没发火,只是在班前会上说了一句:"调试期都这样,炮采刚上综采那会儿,日进尺还不到50米呢。"

他说的没错。2008年矿上刚上综采的时候,第一年平均日产量只有设计能力的60%,到了第三年才稳定在90%以上。综采队的老人们都记得那段日子,机电故障多、顶板管理经验不足、液压支架移架速度跟不上,天天加班开会。

新东西都需要磨合期。我在心里给自己打气,也给队里的人打气。

5月20日 周二·晴

调试了快两个月,设备总算稳下来了。

现在截割高度稳定在2.8到3.2米,每次推进0.8到1米。截割速度能根据实时扭矩自动调整——扭矩大了,系统自动减慢推进速度;扭矩小了,加快。整个过程不需要操作手频繁干预。

有几个数据让我服气了:

一个采煤循环,从炮采的4小时缩短到2.5小时。

设备故障停机次数,从调试期的每周4到5次,降到了每月1到2次。

更让我意外的是煤质。

炮采的煤块大小不均,大块超过500毫米,洗选时过粉碎严重,精煤回收率只有58%左右。连续采煤机的截割机理不一样——滚筒上的截齿按螺旋线均匀排布,切割下来的煤块粒度比较均匀,小周统计过,超过70%的煤块粒径集中在20到300毫米这个范围,正好是洗选效率最高的粒级。

我没有矿上的精确统计数字,但凭经验判断,精煤回收率至少提高了4到5个百分点——别小看这四五个点,按年产100万吨边角煤计算,每年多回收的精煤价值超过200万。

7月15日 周二·晴

今天出了三个月总结数据。

累计出煤12万吨,边角煤采出率从54%提到了79%——这个数字比张队长当初在会上说的75%还高。三个月多采出3万吨原煤,按坑口售价每吨600块算,1800万。

张队长这次没黑脸,在调度会上汇报的时候,声音都高了半个调。

会后矿长找我谈话,说综采队转型成功,值得推广。我嘴上说"是大家的功劳",心里其实挺复杂的。

三个月前,我对这个设备心里没底;三个月后,数字摆在这里,不承认不行了。

但我也在想,短壁开采的上限在哪里?

边角煤采出率79%,还有21%采不出来——这部分大多是煤柱、护巷煤柱和地质构造复杂区域。要进一步提升采出率,技术上需要更精确的地质预报、更灵活的设备机动性,以及更智能的截割规划。

张队长跟我说,澳大利亚有些矿山已经开始用自动化连续采煤机了,截割轨迹自动规划,工人远程监控就好。我说那得先解决井下5G信号的问题,我们这儿的信号,打电话都费劲。

张队长嘿嘿一笑:"慢慢来。"

7月28日 周一·晴转多云

队里搞了个小型的操作手认证考核,张队长出的题,模拟截割轨迹规划。


我坐在旁边看,年轻人的反应速度比我想象的要快。小周考了97分,是全队第一。他操作的时候,眼睛盯着屏幕,嘴里念念有词,截割参数调得行云流水。

我突然想起小马来矿上培训那天,小周问的那个问题:"截割扭矩怎么算来着?"

现在的小周,大概已经不需要问这种问题了。

会上我对全队说了一句话:"综采队综采队,没有综采不成队——但综采队不能只会综采。"

我不知道这句话对不对。但我知道,这三个月,我们综采队变了。

综采队的设备变了,综采队的工艺变了,综采队的人——也变了。

有人学会了操作新设备,有人转去做机电维护,有人开始琢磨自动化控制的事。这些变化,说不上惊天动地,但细水长流,润物无声。

矿上花了一百五六十万,买了台连续采煤机。但综采队拿到的,比这台机器值钱多了。

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