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优化工艺促“双提” 精炼细收助“双降”
2019-05-31  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

优化工艺促“双提” 精炼细收助“双降”——页岩炼油厂原油车间开展“精炼细收,增产创效”生产竞赛活动纪实

□本报记者 刘人杰

“我认为,作为一名称职的看火工就要做到腿勤、手勤、眼勤和脑勤。腿勤,就是勤巡检,对干馏炉一二三层、地下道、原矿仓、储油池、切换室都要走到查到,对设备运转情况和生产情况了如指掌,做到心中有数;手勤,就是勤调整,对群炉和单炉根据不同的情况做出相适应的调整;眼勤,就是要勤看炉灰、油标页岩粒度的变化、出口温度及干馏段、发生段温度、加热温度、主风温度、循环瓦斯温度等等……”

“多年从事水柱工作岗位使我认识到,原油生产炼制加热温度对干馏炉产油率产生至关重要的作用。加热温度的高低直接影响干馏炉火层的发展变化,温度过高时,干馏炉火层发展过快,造成火层上窜,如操作不当,容易造成炼炉;温度过低时,单位循环量不能满足干馏热量的需要,使干馏炉内页岩不能有效的吸热,容易造成火层倾斜,既浪费原料,又影响产量……”

“作为一名合格的切换工,要熟练掌握以下8个方面的基本常识……”

在页岩炼油厂原油车间举办的看火、水柱、切换工种技术交流会上,来自一线的岗位员工代表踊跃发言,而与会的近百名工友们则认真地做笔记——这是原油车间技术交流会的一个场景。

据原油车间党总支书记周宝林介绍,自集团公司工会开展“精练细收,增产创收”生产竞赛活动以来,为确保提高原油产量和采油率,降低页岩单耗和废渣含油率,原油车间紧密结合生产实际开展了系列活动,其中就包括组织干馏炉炼油系统最关键的看火、水柱、切换三个岗位员工开展的技术交流会。交流的内容围绕工艺执行、险情险事应急处理、设备无故障运行等6个方面进行。通过活动的开展,为实现生产竞赛活动目标提供了可靠的保障。

优化工艺,确保原油产量、采油率双提高

为确保工厂《“优化工艺降页岩单耗,精炼细收提采油效率”对标生产竞赛方案》中要求的“老装置原油产量达到全年生产18万吨,每天产量506吨,在完成全年产量的基础上竞赛目标为每天产量560吨,采油率达到53%”的预期目标,原油车间按照各部的实际情况将目标进行了细化分解,即: A部完成75吨/日,B部完成80吨/日,C部完成75吨/日;D部完成110吨/日;E部完成220吨/日,并相应出台了《原油车间产量指标管理规定》,针对页岩品位、含油率及采油率实际进行考核,做到奖罚并举。在正常生产时,他们用提升循环压力、增加干馏炉上部供热的方法保证稳产高产;当天气不好时,他们则根据页岩变化,降低干馏炉处理量和主风机温度,保证火层,节约页岩。

在细化“双提”目标的同时,原油车间领导统筹进行了生产分析和数据统计,组织相关人员根据不同的页岩及时调整筛分粒度,在筛分质量上严格把关。通过实施分筛底、分仓布料,提高了工艺页岩收率,使资源利用率提升了3.4%。他们还结合实际调整配料、火层,并根据不同页岩品质灵活合理配料,加强操作调整,大幅压缩切换时间,进而减少了配料波动,确保页岩充分干馏,使采油率持续照比计划提高5%以上。与此同时,他们还通过采取细化检修程序、严格检修项目审核、把控精密检修时间等措施,有效地降低了检修费用,提高了生产效率,保证了各类设备优质高效出动,进而为实现原油高产提供了可靠的设备保障。

此外,他们针对老部炉和F、G部炉不同特点,不断加强生产全过程的对标管理,围绕人的正规作业行为、设备的高效运转情况、工艺参数和各类的科学精准程度等方面不断地进行建标、对标,形成了规范、高效的操作标准和工艺流程,实现了生产组织的数据化、精细化、自动化,确保以不断提升的效率产能,助推原油生产实现高效稳定的新突破。

精炼细收,确保页岩单耗、废渣含油率双降低

“由于今年降雨量大、频率高,导致页岩品位波动较大。但是,尽管如此,我们通过采取狠抓干部、班组长、岗位员工责任落实,车间领导班子分工包保紧盯现场,加大重点岗位、关键环节严盯力度等有力措施,在页岩品位波动大、原料供应不足等不利因数较多的情况下,最大限度地确保了精炼细收,进而实现了页岩单耗、废渣含油率双降低。”谈到生产竞赛活动采取的具体措施和取得的实效,周宝林如数家珍。

据了解,随着F、G部炉装置正式列入到生产序列,工厂的生产能力有了大幅度提升,但受连续强降雨和坑下采场作业难度加大的影响,原油车间在一段时间内面临着原料不足且品位下降的困境,进而给实现“页岩单耗达到33%以下、废渣含油率达≤0.65%”的竞赛目标增加了难度。对此,他们结合实际制定了《原油车间近期管理措施》,要求每班召开火层分析会,每周召开班段长生产分析会,每旬进行数据对比分析,并不定期地组织看火、水柱、切换重点岗位人员召开技术交流座谈会,以对标管理为切入点,科学确立工艺、规程、制度、操作等工作标准,强化全员标准化作业素养。

针对老部炉和F、G部炉不同特点,他们加强了生产的对标管理,形成了规范、高效的操作标准和工艺流程,在生产组织的数据化、精细化、自动化上寻求突破,进而全面实现了提质增效、精炼细收。通过及时掌握进厂页岩品位,靠精细化筛分减少资源浪费,确保资源利用率达到85%以上;通过采取区分布料、进炉提高收率,将页岩单耗控制在标准以内。

与此同时,他们还根据页岩湿度、硬度、粒度和干馏炉火层状态科学给定配量,确保采油率达到规定标准以上,废渣含油率控制在规定标准以下。对影响生产的问题,他们则组织相关人员进行专题研讨,找出原因,研究对策,不断提高生产效率,全力确保实现原油生产的连续稳定,进而为实现生产竞赛活动的既定目标奠定了坚实基础。


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