峰峰集团马选厂深化管理降电耗
本网讯(通讯员 陈爱军)马选厂加强生产过程管控,抓实机电设备日常巡检,保证生产系统稳定性和连续性,今年吨精煤电费完成7.66元,比计划降低0.94元,节约电费394万元。
该厂每月三次组织相关单位对生产电耗进行分析,从生产设备和日常管理各环节入手,确保原煤处理量保持在750吨/小时以上,重点分析影响小时处理量达标原因,整改措施在厂办公平台公布;完成生产集控开停车系统升级改造,共涉及圆环链、筛子、皮带机等设备16大项,其中参与控制类设备82台,开停状态显示类设备78台,流程图形显示类设备81台,实现全集控、分段控制和一键启停车,每次生产启车时间缩短12分钟,年可节约电费68万元。调度室避峰错谷组织生产,通过增加入洗原煤量、更换弧形筛筛网、缩短开泵时间等方法节电;停止生产前两个小时通知洗选车间停止系统补水,控制液位,加快浮选系统停车速度,全力降低空开车时间;发挥原煤筛分手选系统作用,使原煤中大块矸石直接排到生产系统外,避免各类生产事故发生,延长连续开车时间。