6月10日 星期三 晴
今天下早班,老钱拉住我说了半天。
他是彝良矿区的老司机了,在这行干了十八年,从井下铲运机刚进口那会儿就开始摸方向盘。我俩坐在休息室里,他闷了一口茶,开口就是那句:"小钟,你说我这三号铲运机是不是老了?"
我没说话。心想,老钱你这话都问了多少遍了。
可他今天不一样,拿出了一个小本子,上面密密麻麻记着数字。
"你看,"他指着本子,"五月份,三号机出了14个班,共产矿3870吨,算下来平均每个班276吨。隔壁四号机呢?同样的斗容,同样的司机配置,五月份共产矿4920吨,每班351吨。差了将近三成。"
我接过本子看了看,数据记得清清楚楚。彝良矿区用的是LF-4E电动铲运机,4立方米斗容,阿特拉斯原装进口的。这玩意儿当年可是矿上的宝贝疙瘩,花了大价钱买的。
"老钱,你那三号机跑了多少年了?"
"十三年。"他叹了口气,"从澳大利亚那边二手淘来的,跑了八年后又转手到咱们这儿。前前后后加起来,十三年了。你知道铲运机的设计寿命是多少吗?"
我摇摇头。
"一般说明书上写的是8000到10000个工作小时。我这车,算下来早超了。"
6月11日 星期四 多云
今天在调度室碰见了李矿长,他问我三号机效率低的事怎么解决。
我把这几天观察的情况跟他说了:铲运机效率低,无非就那么几个原因——设备老化、操作手法、管理流程、系统配套。
李矿长听完,点了点头:"小钟,你说的这些我都懂。可现在矿上资金紧张,不可能说换就换。你给我想个招,在现有条件下,能把效率提多少是多少。"
这话听着有点为难人,但仔细想想也是现实。彝良矿区是个老矿,前几年行情不好,欠了一屁股债。这两年矿价回暖,才缓过劲来,可要投资新设备,财务审批流程能走三个月。
"行吧李矿长,我试试。"我硬着头皮应下来。
回到办公室,我翻出了一堆资料。说起来,铲运机效率优化这事,在行业里早有成熟的套路。核心就三点:设备状态、操作手法、生产组织。
先说设备状态。铲运机效率低,最常见的原因是液压系统老化。我翻了翻彝良矿区的设备台账,三号机的液压泵是2019年换的,到现在运行了大概6000小时,按说还在正常寿命内。可问题可能出在液压油上——设备档案显示,上次换油是去年九月,到现在快一年了。
液压油这玩意儿,时间长了会氧化,产生酸类物质,腐蚀密封件。密封件一旦漏油,液压系统效率就得打折扣。
我给老钱打了个电话:"老钱,明天上班前,你让检修班把三号机的液压油放出来看看,颜色要是发黑发臭,直接换掉。"
"换油?行,我这就去安排。"老钱答应得挺痛快。
6月12日 星期五 阴
今天发生了一件有意思的事。
早上刚上班,老钱就跑到我办公室来了,眼睛放光:"小钟!液压油果然有问题!"
他把油样瓶往我桌上一放。我接过来对着光看了看——液压油颜色深了不少,还有股酸臭味。
"检修班的老周说,油温也比平时高了七八度。"老钱补充道,"这油放了将近300升,全换掉了。换了新油之后,我试了试车,感觉整个操作都轻快了不少。"
我让他做了个测试:从装矿点到卸载点跑一个来回,记个时间。
老钱跑了两趟,回来报数:"第一趟4分32秒,第二趟4分18秒。"
我翻了翻以前的记录,三号机正常工况下的循环时间是4分40秒左右。换完油之后,确实快了一点,但也不算太明显。
"光换油不行。"我摇摇头,"老钱,你平时装矿是怎么装的?"
老钱愣了一下:"怎么装?就是开到矿堆前,铲斗一放,油门一推,装满为止啊。"
问题就出在这儿。
铲运机装矿,这里面门道可大了。最常见的错误是"浅铲多次"——每次只铲一点点,跑好几趟才能装满一斗。这样看起来单次铲取时间短了,可实际运输效率很低,因为你的有效运输次数减少了。
正确的做法是"深铲满斗"——尽量一次铲满,然后直接运走。满斗率和循环次数,这两个因素决定了铲运机的最终产量。
我给老钱找了一段视频,是澳大利亚某矿山拍的铲运机操作教学片。里面有个细节:司机在铲矿前,会先把铲斗稍微抬起一点,让铲刃斜着插入矿堆,这样阻力最小,能铲得更深。然后在提升铲斗的同时稍微后退一点,利用惯性把矿料带进斗里。
老钱看完,若有所思:"原来是这么回事。难怪有些年轻司机铲得比我快,我以为是自己手法不行,原来是方法有问题。"
"老方法不一定不对,但新技术新思路要跟上。"我拍了拍他的肩膀。
6月13日 星期六 晴
今天是见证效果的日子。
上午10点,我和李矿长、技术科老周一起到了310水平。三号铲运机正在作业,老钱操作得格外认真。
我们记录了三个班的数据:
第一班:出矿量412吨,循环时间平均4分05秒,满斗率约0.85
第二班:出矿量436吨,循环时间平均3分58秒,满斗率约0.88
第三班:出矿量458吨,循环时间平均3分52秒,满斗率约0.91
最后统计出来,三号机当天产量1306吨,比换油前的日均276吨提高了23%。
李矿长看着数据,笑了:"小钟,你这招还真管用。"
"这才哪到哪,"我摆摆手,"设备状态优化只是一方面。铲运机效率要继续提升,还有几个方向可以探索。"
我掏出笔记本,给李矿长画了张图:
"第一,无人驾驶改造。山西紫金那边,早就上了远程遥控铲运机系统。据我了解,他们用LF410铲运机改的,无人驾驶模式效率能达到人工的80%。咱们矿的巷道条件,如果上这套系统,三号机这种老设备还能再战几年。"
"第二,电动化替代。现在电动铲运机是趋势,像三一重工的SCE90E、临工重机的LD610E,电机效率比液压传动高20%以上,能耗成本能降一大截。而且电动铲运机没有尾气排放,井下空气质量能改善不少。"
"第三,智能调度。我查了查,凉山矿业那边已经在用铲运机智能调度系统了——系统会根据各台设备的位置、状态、任务,自动分配最优路线,减少空驶时间。据说用了之后,整体运输效率能提升15%到20%。"
李矿长听完,沉吟了一会儿:"这些方案都挺好的,可都得花钱。长远来看是划算,但短期内的投入……"
"我知道,"我打断他,"李矿长,我不是让你现在就拍板换设备。今天我只是想说,铲运机效率优化这事,不是一次换油就能解决的。设备、操作、管理,三个层面都得跟上。"
老钱在旁边接了一句:"小钟说得对。以前我总觉得是车老了不行,今天一试才发现,原来是自己方法有问题。"
李矿长看了看老钱,又看了看我,忽然笑了:"那行,回头让小钟给技术科做个培训,把铲运机效率优化这事好好讲讲。设备要钱,但知识不要钱。"
下班的时候,老钱在停车场等我。
"小钟,"他递过来一根烟,"今天的数据你也看到了。换完油、调整了操作手法,效率确实上去了。可我一直在想一个问题——"
"什么问题?"
"你说,咱们矿上,像三号机这样的老设备还有多少台?如果每台都能像今天这样优化一下,那产量能提多少?"
我没接话。这个问题,不是我能回答的。
但我知道,这事儿值得琢磨。
附:铲运机效率优化三要素
在彝良矿区的实践中,我们总结了铲运机效率优化的三个核心要素:
1. 设备状态是基础
• 定期更换液压油(建议每4000-5000工作小时或每年一次)
• 关注液压系统温度,温升超过15℃往往意味着效率下降
• 检查轮胎气压和磨损情况,轮胎状态直接影响牵引力
2. 操作手法是关键
• 满斗率是核心指标,目标≥0.85
• 铲取时铲斗斜插入矿堆,减少铲装阻力
• 减少空载行驶时间,规划最优运输路线
3. 生产组织是保障
• 同一作业区域避免多台设备相互干扰
• 装矿点和卸载点保持畅通,减少等待时间
• 合理安排检修时间,利用交接班间隙进行设备检查
彝良矿区的案例说明:铲运机效率提升,不一定非要花大钱换新设备。在现有条件下,通过设备维护、操作优化、生产组织三方面入手,同样可以实现显著的效果提升。