2002年2月6日3:20,淮南矿业集团潘二矿1122(8)工作面降压巷,放炮后引燃笆片与煤。在事故处理中又相继发生3次连续爆炸,经集团公司、矿方和我队联合作战,于2月28日安全圆满地完成了事故的处理。
1 概 况
潘二矿设计能力为210万t/a,实际生产能力75万t/a,为高瓦斯突出矿井。通风方式为混合式,3个进风井、1个回风井。采用立井集中石门开拓方式,含煤地层为石迭系,可采煤层20层,平均倾角为20°,地质构造复杂,中小断层极其发育。
事故发生在南一采区1122(8)采煤工作面,开采8煤层。煤厚约2.2m,该采面走向长度为190m,倾向长160m,倾角8°。回采到走向长90m时,因地质构造重新施工,降低上顺槽(即降压风巷)至发生事故已施工46m,降压巷采用局部通风机供风,风量190m3/min,绝对瓦斯涌出量为1.9m3/min。
2 灭火方案的确定及实施
2月6日3:00左右,矿方工人在掘进施工中,放炮产生火源,点燃工作面瓦斯,继而引燃笆片及煤,工人现场用水灭火,但因水量太小,无明显效果。我队于4:30到达现场并进行了侦察。侦察结果:降压巷口:CH4:0.9%,CO:2 500×10-6,T:50℃,烟雾能见度0.5m,无法再前进。指挥部初步拟定了3个方案:一是继续直接灭火;二是在降压巷口构建临时木板密闭;三是在1122(8)工作面下顺槽构筑临时密闭。根据小队侦察情况,指挥部认为火势发展迅速,现场水源不充分,已不具备直接灭火条件。如果实施第二方案,由于封闭巷道体积小、瓦斯涌出量大,瓦斯会很快聚积到爆炸浓度,在封闭时危险系数明显增大。而第三方案相对较安全,又便于快速运料施工,所以最终决定按第三方案实施。