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综放开放采空区煤炭自燃防治技术
2019-04-29  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

或放煤量很少,老空区遗煤量大,留下自燃隐患。

(2)虽然元月份工作面推进速度较快,达156m,但顶板冒落仍不严实,采空区注浆量小(因工作面较长时间微俯采,无法正常注浆),采空区漏风窜风现象严重,即具备供氧蓄热条件。

(3)近期外围巷道贯通多,通风系统不稳定,工作面风量变化幅度大,风量最小时不到300 m。/min(当时工作面配风量为620 m3/min),形成拉风箱效应,诱发了采空区遗煤自燃。

3.3 自燃的处理

由于工作面是微俯采,所以针对上述情况,决定采取注胶体泥浆和辅以注浆技术措施灭火。该措施的关键技术之一是确定胶体泥浆的配比,经实验,选取:①黄泥浆水土比为3:1(体积比);②凝胶的配比为水:水玻璃:无氨促凝剂=94:4:2(质量比),成胶时间约为4~5 min。其工艺是在现有的静压埋管注浆系统中,在井下利用添加泵,按一定比例向注浆管路中添加促凝剂,形成一道胶体泥浆隔离带,并在隔离带内注浆。

具体实施方案和过程为:突击运、装注胶泵,并增铺2趟?76 mm注浆管路约600 m,其中第一趟管路在798#棚处开口用于注胶体泥浆,第二趟管路在732#棚处开口作注胶体泥浆备用管,原108 mm管路在884#棚处开口仍作注浆管用。采取每天早班压注胶体泥浆1 h、中夜班注浆各3 h、加强放煤、保持正常推进度和稳定工作面风量并增加至830m3/min等措施,共注胶体泥浆1382 m3、注浆4436m3、工作面推进86 m,上隅角老空区CO降至15×10-6以下,在106#、96#、85#支架尾部查无CO,隐患基本消除,并一直维持到工作面回采结束封闭。

3.4 防灭火治理综合分析

7005综放面是非标准的“U”型通风工作面(工作面后尾有放水巷、材溜后尾均有尾巷,虽然尾巷被封闭,但受回采动压影响,墙体压酥漏风),回采了11个月推进760 m时,刮板输送机道后尾(老巷)出现自燃,自燃的主要原因是工作面向后尾老空区漏风量大。同时说明:7005采空区自燃危险带的带宽远)35~110m。在本次煤炭自燃前,虽然工作面的推进速度分别是110 m/月、150 m/月和156 m/月,远>60 m,仍未能避免工作面上巷采空区发生自燃。

鉴于此,7005综放面配风为830 m3/min,如采空区漏风率按1%计算,进风隅角采空区漏风量可达8.3 m3/min,要惰化这么大的漏风量,需注氮300m3/h以上。而7005制氮机的最大制氮能力不到300 m3/h,很难惰化采空区进行防灭火。因此,实现注氮防灭火是不可能的,惟有堵漏风和破坏蓄热环境的方法可行。

所以,在距工作面的40 m的最易自燃点前的798#棚处(固定地点)压注胶体泥浆,在采空区距工作面51.6 m的884#棚处压注黄泥浆。这样,在798#棚的附近区域,注胶体泥浆,形成一道隔离带;在隔离带内的最易自燃区域注浆,共同阻止自燃向工作面方向延伸扩展;随着工作面的向前推进,采空区顶板冒落的逐渐严实,使得注浆防灭火效果更好,达到堵漏风和破坏蓄热环境的目的,从而最终灭火。

胶体泥浆起到隔离带的作用:①隔断火源向工作而方向扩展延伸;②密封堵漏风;③防止注浆浆液流向工作面,迫使注浆浆液流向火源点,破坏蓄热环境,降温灭火。

4 采空区两道阻燃墙防火技术

工作面采空区的内部漏风主要是由上

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