分析:从2008年9月19日到10月18日,历时一个月,洗煤厂共使用絮二丁剂14袋,25Kg/袋,合计350Kg,按计划价19000.00元/吨计算,共消耗6650.00元。
2008年9月19日到10月18日共入洗原煤36513.90吨,平均每吨原煤消耗聚丙烯酰胺0.182元。
在试用期间,洗煤厂每班严格按照厂家要求的加药程序、操作规程执行,观察洗水水质变化情况,及时调整药剂用量,统计班用量、天用量、月用量(见附表一),摸索加药经验,做到水又清,用药量又少的原则。
二、聚丙烯酰胺
1、产品介绍:聚丙烯酰胺系列产品属于线型水溶性功能高分子聚合物,分子结构中带负电荷,同时主链上含有比较活泼的酰胺基团,可以进行多种化学反应,因此聚丙烯酰胺及其衍生物具有絮凝、增稠和生物功能,广泛作为絮凝剂、粘合剂、防静电剂、表面活性剂、减阻剂、阻垢剂等应用于许多工业部门。
2、使用注意:
1)、本产品不能直接加入运用系统中使用。
2)、溶解该产品应是常温干净水(自来水),不宜用含酸碱的水液稀释。
3)、溶解时不需要加温,常温即可。水温过高会使聚合物产生热解,降低使用效果。
3、配制方法:
1)、配制浓度:0.05%~0.2%。
2)、在溶解槽内按配制浓度加入少许水,开动搅拌系统,缓慢撒入絮凝剂。
3)、根据搅拌器的类型,搅拌速度控制在100~300转/分为宜.搅拌速度太慢容易使聚合物颗粒在水中下沉、结团;速度太快,会造成聚合物降解。
4)、阴、阳离子型聚合物需搅拌30~60分钟,非离子型聚合物需搅拌50~90分钟。
4、操作制度
1)、浮选岗位各执机人员严格按使用方法进行操作。
2)、观察净化后水质效果,确保浓缩沉淀池及清水蓄水池的水质清澈透明,确保处理后的水可作循环再使用,也可向外排放。
3)、按规定记录加药时间及加药量(每班几瓢,用“正”表示)。
4)、确保浓缩沉淀池及清水蓄水池水面干净清洁,不浑浊,不跑黑。凡浑浊、跑黑一次,处罚¥10.00元,浑浊、跑黑两次,处罚¥20.00元,以此类推。
5)、储存方法:阴凉干燥处,严禁受潮。
5、使用情况:2007年1月份消耗200Kg;2月份没有开票;3月份消耗200Kg; 4月份消耗200Kg;5月份消耗200Kg;6月份消耗200Kg;7月份消耗300Kg;8月份消耗300Kg;9月份消耗720Kg;10月份消耗400Kg;11月份消耗250Kg;12月份消耗300Kg;全年共消耗3270 Kg,平均每月消耗272.50 Kg;按采购价14000.00元/吨计算的话,共消耗45780.00元,平均每月消耗3815.00元。
2007年全年共入洗原煤386541.03吨,平均每吨原煤消耗聚丙烯酰胺0.118元。
2008年1月份消耗550Kg; 2月份没有开票; 3月份消耗200Kg; 4月份消耗200Kg;5月份消耗650Kg;6月份消耗700Kg;7月份消耗800Kg;8月份消耗700Kg;9月份消耗750Kg;1~9月共消耗4550Kg,平均每月消耗505.56 Kg;按2008年的采购价11000.00元/吨计算的话,共消耗50050.00元,平均每月消耗5561.11元。
2008年1~9月共入洗原煤277824.80吨,平均每吨原煤消耗聚丙烯酰胺0.18元。
三、结论
1、聚丙烯酰胺分子量低(只有1200万)