中国煤炭新闻网

抓技改 抢占发展制高点
2019-08-12  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

   2012年,在煤炭市场低迷、需求疲软,价格下滑,成本加大,企业举步维艰的严峻形势下,冀中能源峰峰集团邯郸洗选厂却是“风景独好”,交出了一份亮丽的答卷:截止12月21日,提前10天超额完成全年172万吨精煤生产任务,精煤产率62.56%,超计划5.56%;实现利润14535万元,超年初计划11987万元,超调整计划2043万元;加工费39.7元/t,比计划降低1.24元/t。多项洗煤技术指标再创新高。

  邯郸洗选厂为何能逆势而上,成为洗煤行业的领跑者?厂长张秀捧说: “邯郸洗选厂经受的重重考验,取得发展成果,让我们更明白科学技术是第一生产力,当我们面临困局时,就超前布局,调整产品结构,从规模效益型向技术进步质量效益型转变,这个转变,转出了效果,转出了新天地。”

  科技兴厂,为科学发展奠定基础

  邯郸洗选厂的发展史是一个不断进行技术改造和技术创新的创业史。1956年筹建,1959年投产,是我国第一个自行设计、施工、安装的大型洗煤厂。设计能力为年入洗原煤150万吨,经过多年的技术改造,特别是近年来进行的新一轮扩能升级技术改造,年入洗原煤能力达到300万吨以上。新时期,面对以“智能化、信息化、数字化”为特征的第三次工业革命,邯郸洗选厂加快了技改步伐,吹响了建设“数字高效、生态森林选煤厂”的集结号,续写了新的辉煌。

  2006年底,新一届领导班子上任后,以建设“效率邯选、现代邯选、富裕邯选、和谐邯选,五年内建成全国一流洗煤厂”为目标,确立了科技兴厂,走资源节约型、质量效益型发展思路。几年来,自我加压,加快发展,不断加大技术改造力度,提高技术创新能力,努力实现企业的长盛不衰,基业长青。

  技改升级,谋求重大突破。2007年,企业面临生产任务大,设备事故多发,工艺落后,入洗原煤不足等困难,厂领导班子清醒地认识到,必须以质量、效益为中心,围绕制约企业发展的瓶颈问题,技改升级,攻坚关键技术。针对167#、168#浓缩机时常发生压耙子停车事故,一池子约1500立方米煤泥水全部放掉,不仅造成资源的浪费,污染环境,而且一次影响全厂生产最少10多个小时的老大难,厂组织精兵强将,苦战攻关,将原来的自成体系改造为互为备用,并且在工艺上、操作上进行了改进,彻底解决了建厂以来浓缩机影响生产的卡脖子问题。29#、30#原煤分级筛、118#、119#、120#除杂筛,过去原煤处理能力小,事故率高制约生产,全部更换符合生产现场实际的新设备,大大提升了原煤处理能力,减少了事故。安装了3026#B泵,增加了重介入料压力,在小时原煤处理量提高了50 吨,达到480吨的情况下,仍保持了高效的分选精度。改进浓缩机底流排放工艺,降低洗水浓度,尾煤灰份保持在65%左右。更换了3001#、16#皮带支架、167 #浓缩机中心柱,消除了制约生产的不确定因素。安装了自行设计的过滤机液位自动控制系统,稳定了精煤质量。伴随着影响精煤生产的一系列技术难题的解决,2007年,邯郸洗选厂精煤产量跃居峰峰集团单厂第一,多项指标创出了国内洗煤行业及集团公司最好水平。
 
  2008年以来先后,改造了七台关键皮带运输机、三台圆环链运输机,新安装了一台进口脱介筛和卧式振动离心脱水机,系统解决了机电设备、工艺环节存在的问题,大幅度提高了关键设备的先进性和可靠性。实施了尾矿水二次浓缩工艺,从根本上缓解了对尾矿场的依赖,最终将尾矿场甩出生产系统。新建设了渚河桥,解决了因铁路运输煤炭运力不足,公路汽运现场道路窄、危桥、车辆拥挤、秩序混乱问题,有效增加了原煤入洗量。汽运原煤返仓工程投入使用,改善了储存能力小的问题,减轻了行、机、调作业强度和8道装车压力,实现了不同煤种的任意科学配煤入洗,充分发挥出中央型选煤厂的配煤优势,推进精煤生产走向良性循环。

  2009年,以超常规的举措,突破洗煤生产瓶颈,通过增建第三条重介分选系统,实现跳汰粗选