截止8月2日,韩城矿务局煤矸石电厂2#炉已连续运行105天,突破该厂单机炉连续安全运行80天的纪录。
抓技术 保障经济运行
经过对该厂2010年启停机炉情况统计发现,人为停机停炉事故很少,多半是因为水冷壁管、省煤器等发生泄漏,必须停炉处理。由于该厂锅炉水冷壁管从建厂以来未曾进行过大规模的修护,烟尘的腐蚀和燃料的高速冲刷导致水冷壁管严重磨损,原壁厚5mm的水冷壁管被磨的只剩3.6mm左右,以前每次出现泄漏,总是停炉进行局部换管处理,虽能临时处理,但换管后造成周边受力不均,受热胀冷缩影响,产生鼓包,导致磨损加剧,可谓治标不治本。针对这一现象,煤矸石电厂决定对2#炉使用超音速喷涂防磨技术,这一新技术的推广使用,给水冷壁管表面提供了有效的保护,提高了管子的耐磨性能,极大的节省了材料更换和维修费用,减少了非计划停炉的次数,降低了运行成本,延长了锅炉安全平稳运行周期。
锅炉用水必须使用除盐水,否则会引起管道的腐蚀、结垢,严重时会引起爆管。可以说除盐水的合格制备是保障电力生产长期安全平稳运行的第一道关卡。该厂此前一直采用一级除盐系统,即水先后通过阳、阴离子交换器的基本除盐形式。此系统虽一直运行平稳,能保证供给,但由于再生时酸碱耗量大,使得该厂每月的化工材料消耗一直居高不下,且排放的污水对环境有着一定的污染。为了改善这一情况,煤矸石电厂经过长期的调研和试验后,最终决定引入一套全自动可编程控制器控制、产量15吨/小时的反渗透装置,这套装置配合原有设备使用,提高了周期制水量,节约了酸碱用量,大大降低了生产成本,而且出水水质优于从前,为锅炉的长期安全平稳运行奠定了坚实的基础。
抓源头 搞好燃煤供应
抓管理 提高检修质量