峰峰集团马选厂全员动手细化煤质管理
本网讯(通讯员 陈爱军)9月份以来,马选厂以“零杂物、零缺陷、零反馈”为目标,强化“标煤制”考核制度,采取有效措施应对煤质变化,确保精煤销售合格率完成100%。
该厂面对近期原煤中杂物多,原煤段206#筛子和手选设备停用,杂物(大块矸石、草绳、编织袋)将直接进入生产系统造成停车事故的情况,全员、全过程、全方位实施煤质管控措施。每批原煤进厂后,首先安排质检人员目测原煤煤质,在受煤坑卸车现场一车车严格按照国标采制煤样,通过煤质实验及时反馈原煤杂物含量,确保原煤质级相符。出台调度指令,规范运销科捡拾受煤坑篦子上杂物行为,发现将杂物扔进煤仓的现象加重处罚。为防止细小杂物在分选过程中混入精煤中,调度室安排各车间值班人员与精煤脱介筛岗位司机每班捡杂,厂领导亲自参加,每台机器前都安排4到5名职工值守,确保精煤灰分稳定。同时加强生产过程管控,细化对密控工、浮选工等指标操作岗位的管理,加大对产品质量指标考核,发现指标异常及时分析原因,马上启动相应应急预案。增设两台压滤机、一台24立方的浮选机和2台跌落式矿化器,原煤处理量由原来的750吨/小时提高到800吨/小时;对精煤压滤机、粗煤泥筛、离心机等影响精煤水分的设备进行严格检查,提高生产系统的连续性和稳定性。