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烟雾倒灌进回风巷那天——矿井灾变通风应急调控的生死三分钟
2026-06-27  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

最后一通电话
2024年11月17日,北方某矿。

下午3点42分,皮带司机马建国发现3号主运输巷的皮带机尾冒烟。他下意识按下了附近的急停按钮,火情不大,但皮带是阻燃的,烧起来烟却不小。

3点43分,马建国掏出手机给调度室打电话。电话通了,但信号断断续续——烟雾已经开始影响附近的无线基站。他只说了半句“皮带机尾着火了”,电话就断了。

3点44分,调度员王丽发现监控画面上3号皮带巷的烟雾传感器变红,同时气体传感器开始报警:一氧化碳浓度从0上升到15ppm,还在涨。

3点45分,调度室启动应急广播,全矿井下语音通知:“3号主运输巷发生火灾,各作业人员立即撤离!”广播响了三遍。与此同时,通风调度员刘师傅盯着屏幕上的风流图,眉头紧锁——烟雾正在沿进风巷道向采煤工作面方向蔓延。

从马建国发现火情到烟雾可能威胁采煤工作面,中间只有不到5分钟。而从发现烟雾到启动应急广播,用了整整两分钟。

这两分钟里,通风系统自动做了什么?没有。

这是该矿2024年最惊险的一次演练,也是后来被写进整改报告的经典案例。整改的核心问题只有一个:灾变时期通风应急调控,慢了。

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那两分钟的代价
有人可能觉得,两分钟不算长。但对矿井火灾来说,两分钟足以决定生死。

据《矿井复杂风网火灾风烟流应急调控技术及应用》(西安科技大学学报)的研究数据,矿井火灾产生的烟雾蔓延速度取决于多个因素,其中最关键的是临界风速——当实际风速低于临界风速时,风流可能发生逆转,导致烟雾向原本不该去的方向扩散。

临界风速的计算公式长这样:

u_c = k × (gQ / (ρ₀c_p T₀ W))^(1/3)

别被公式吓住,我来拆解一下:u_c是临界风速,k是温度衰减系数,g是重力加速度,Q是火源热释放速率,ρ₀是环境空气密度,c_p是空气比热容,T₀是环境温度,W是巷道宽度。

简单说就是:火越大、巷道越窄、温度越高,所需的临界风速就越大。 如果实际风速低于这个临界值,风流就会紊乱,烟雾会倒灌进原本不该去的地方。

该矿那次演练,3号皮带巷进风量是1200立方米每分钟,巷道断面12平方米,实际风速约1.67米每秒。火灾发生后,烟雾温度升高、密度降低,所需的临界风速上升。如果风速低于临界值,风流逆转,烟雾就会从进风巷灌进相邻的采煤工作面。

采煤工作面当时有多少人?17个。

两分钟,意味着烟雾可能在这两分钟里蔓延到工作面入口。如果有人没听到广播,或者正在处理设备没能及时撤离……

三个方案,一夜的争吵
演练结束第二天,该矿总工程师周志远召集通风、机电、安全三个部门开专题会。会上吵成一锅粥。

第一个方案是通风区提出来的:手动调节风门,改变风流路线,把烟雾引入回风巷。“技术上可行,我们平时也这么干。但问题是手动调节需要时间,从发现情况到人员到场操作,最快也要5到8分钟。”

第二个方案是机电区提出来的:安装自动风门,火灾发生后自动关闭,同时开启备用风机反风。“我们去年在1312工作面试过,自动风门反应时间可以压到30秒以内。但风机反风需要提前计算反风量,反错了反而会让烟雾扩散。”

第三个方案是安全部提出来的:建立一套智能化的通风应急调控系统,基于实时监测数据自动生成调控指令,一键执行。“这是最理想的状态,但我们查了一下,全套系统下来要800多万,而且需要重新铺设传感器网络。”

三个方案各有利弊,吵到晚上10点也没吵出结果。最后周志远拍板:“先上第二个方案,自动风门加备用风机的联动,这是最成熟的技术。第一个方案作为手动备份,第三个方案列入明年的智能化改造计划。”

会议纪要上有一句话被周志远用红笔圈了出来:“灾变时期,我们没有试错的机会。调控方案必须一击必中。”

三个月后的实战
今年2月,该矿完成了自动风门和备用风机的联动改造。新系统的工作逻辑是这样的:

第一步,烟雾传感器和一氧化碳传感器实时监测,数据上传到通风监控平台。

第二步,当任一传感器超过阈值(比如一氧化碳浓度超过10ppm),系统自动判断为“疑似火灾”,触发一级响应——通风调度室大屏弹窗报警,调度员确认。

第三步,调度员确认后,系统自动执行预置的调控指令:着火巷道两端的风门自动关闭,进风巷和回风巷的备用风机启动反风模式,整个过程无需人工操作风机。

第四步,调控完成后,系统自动进行风流解算,验证烟雾是否按预期路线排出。如果风流场异常,系统会发出二级报警,提示调度员手动干预。

改造完成后,该矿做了一次全流程测试。从烟雾传感器触发到备用风机启动反风,全过程耗时47秒。比原来的手动操作快了将近10倍。

但周志远并不满意。“47秒还是太慢了。”他在验收会上说,“理想状态是烟雾传感器触发后,风门在15秒内关闭,30秒内反风启动。总时间压到1分钟以内。”

为了这个目标,他们又引入了临界风速实时计算模块。系统会根据烟雾浓度、温度、风速等参数,实时计算临界风速值,并与当前实际风速对比。一旦实际风速低于临界值,触发“风流逆转预警”,调控优先级自动提升。

这套算法基于西安科技大学的研究成果,叫做**“状态研判-决策生成-设施执行”三级闭环**。听起来复杂,用大白话说就是:系统先“看”数据判断危险程度,再“想”办法生成最优方案,最后“做”动作执行调控指令。

一个被忽视的细节
有意思的是,该矿这套系统调试了三个月,但最后让周志远拍板验收的,是一个很小的改进。

改造初期,风门联动和备用风机反风是同步启动的。但测试中发现了一个问题:风门关闭需要30秒,风机反风启动需要15秒,如果两者同时动作,风门还没关严,风机已经开始反风,可能造成风流紊乱。

后来他们加了一个3秒的延时——先关风门,等风门关严了,再启动反风。就这3秒,让系统稳定性提升了一个档次。

“灾变时期,最怕的就是连锁反应。”周志远指着通风系统图对我说,“一个设备动作不当,可能引发整个通风网络的紊乱。所以宁可慢一点,也要稳一点。”

那天的数据
今年4月,该矿接受了上级主管部门的专项检查。检查组组长是西安科技大学的马砺教授——正是《矿井复杂风网火灾风烟流应急调控技术及应用》的作者之一。

马教授在通风调度室看了整整一个小时的数据回放,调取了近半年所有烟雾传感器的报警记录,逐条核实了应急调控的响应时间。

最后他问了一个问题:“如果3号皮带巷的火灾发生在高峰作业时段,工作面17个人没来得及撤完,你们的系统能保证烟雾不进入采煤工作面吗?”

周志远没有直接回答,而是调出了系统的模拟演算模块,输入“3号皮带巷火灾、17人未撤离、3分钟内启动反风”的参数。

屏幕上跳出一行字:烟雾进入采煤工作面的概率:8.3%。

马教授看了一会儿,说:“还行,但还有优化空间。”

周志远点点头:“我知道。8.3%还是太高了。我的目标是把它压到2%以下。”

他顿了顿,又说:“不过说实话,最理想的情况是,这套系统永远不要真正用上。”

那天检查结束后,周志远在调度室门口站了很久。调度室里面,通风监控平台的屏幕还亮着,风流图上的绿色箭头稳稳地流动着,一切看起来都很正常。

但周志远知道,正常不代表安全。矿井下的灾难,往往就在人以为一切正常的时候降临。

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