程东全
0 引 言
永城煤电(集团)公司车集煤矿是设计生产能力为180万t/a的现代化大型矿井.该矿井采用一对立井开拓,井筒深度超过600 m,其-550 m水平井底车场位于三煤组顶板岩层中,揭露的主要岩层为泥岩、沙质泥岩、细砂岩,尤其是12 m厚的泥岩波及车场很大范围,此岩层强度低,层、节理发育,滑面较多,易风化片落.车场巷道硐室范围内的落差在2 m左右的次生小断层较多,给巷道掘进支护增加了难度.该车场巷道均为半圆拱形断面,设计以锚喷支护为主,局部及大硐室为混凝土或钢筋混凝土砌碹.施工过程中,因地质构造等多种因素造成马头门、泵房、变电所等多处破坏,有的虽经多次翻修,仍不能保持稳定,须采取有效的措施进行修复加固.经方案比较和试验,最终采用了锚注法支护技术修复了井下硐室工程,取得了良好的效果.
1 井下硐室工程破坏现状
车集煤矿井底车场巷道自1995年11月施工至今,已有1 500 m左右的巷道发生变形破坏,占设计工程量的56%,其中严重破坏段达1 000 m之多(包括井下咽喉工程的泵房、变电所及副井马头门等硐室).其破坏形式主要为两帮内挤、顶板下沉、底板上鼓,其造成的锚喷支护巷道大面积开裂片落,使锚杆连同围岩整体内移,失去锚固作用.而砌碹混凝土开裂离层,两帮大量挤进,也严重影响了矿井的正常生产与施工.
1.1 副井马头门的破坏形式
副井马头门硐室设计为锚喷加混凝土砌碹支护.硐室施工后不久即开始产生变形破坏,混凝土碹体开裂,摇台基础上浮底鼓,无法使用,迫使对摇台基础及马头门两侧5?m范围内的墙拱进行了破帮返修.但修复后,该工程仍处于变形之中,5 m范围外的混凝土碹体多处出现纵向裂缝,急需加固.
1.2 中央水泵房的破坏形式
中央水泵房设计临时支护为管缝锚杆锚网喷支护,永久支护为600 mm棚距的矿用工字钢外浇350 mm厚混凝土支护.支护不到一个月就出现了不同程度的破坏,不但混凝土碹体挤进开裂,而且设备吊梁也扭曲变形,大泵基础严重鼓起,已无法安装设备.
1.3 变电所的破坏形式
变电所与泵房为连体工程,设计支护方式为锚喷、砌碹.该硐室碹体已产生开裂,且两帮严重内挤,最大达300 mm,电缆沟高压柜基础及底板鼓起量达200 mm以上,且底鼓中伴有底板开裂现象.
车场主要巷道及硐室施工60 d后变形量统计数据见表1.
表1 主要巷道及硐室变形量统计 序号 名称 岩性 支护形式 最大变形 底鼓 1
2
3
4 主井马头门
副井马头门
泵房
变电所 泥岩
砂质泥岩
砂质泥岩
砂质泥岩 混凝土碹
钢筋混凝土
锚喷、混凝土
混凝土碹 280
370
240
240 430
240
300
300 2 破坏机理分析
车集矿-550 m水平车场硐室支护结构的失稳破坏属于软岩中巷道破坏,这类巷道的破坏情况比较复杂,其破坏机理可从以下几个方面分析.
2.1 岩性软弱
-550 m水平井下泵房等硐室位于泥岩、砂质泥岩中,岩性软弱破碎、碎胀泥化、强度低、稳定性差,有明显的挤压碎胀现象.在强大的上覆岩层压力作用下,巷道围岩沿软弱面向巷道内挤压,发生碎胀变形,产生碎胀压力.当巷道支护结构不足以抵抗围岩压力时,巷道即发生变形破坏.
2.2 围岩裂隙发育和地下水的作用
-550 m水平车场巷道、硐室在掘进过程中遇到了许多小断层,围岩裂隙极其发育,使锚杆锚固力低,难以形成有效的支护结构.另外围岩裂隙发育,也加大了作用在支护结构上的松散压力和变形压力,加剧了巷道的变形破坏.
该车场上距K5砂岩含水层较近,一些巷道硐室长期处于淋水浸水状态,严重削弱了围岩及底板岩层的承载能力,引起巷道发生底鼓及两帮收敛.围岩在水的作用下,其力学性能发生很大变化,如三煤层顶板泥岩在水的作用下,其软化系数达0.10~0.24,弹性模量由自然状态下的8 400 MPa降到2 300 MPa,降低了72.6%,抗拉强度降至天然状态的1/8.围岩强度的降低,必然使得支护结构的承载能力显著下降,并进一步导致围岩塑性区范围的扩大.
据中国矿业大学1996年4月的测试研究表明:车集矿车场巷道围岩的松动圈范围达2 m以上,不稳定围岩.
2.3 设计及施工不当
车集矿井底车场巷道布置过于集中,且许多临时硐室也集中布置在车场内,出现巷道、硐室纵横交错、立体贯通的局面.在此情况下,各硐室的先后施工造成硐室围岩应力多次重新分布,以及后续工程施工的爆破振动,使先期施工的工程多次受到压力扰动而破坏.而巷道成形不好、支护不及时、爆破振动控制不利及施工质量方面存在的问题,也是造成围岩松动失稳的原因之一.
2.4 底鼓机理分析
巷道的底鼓有两方面的原因,一是作用在支护结构上的各种荷载较大,通过顶传递到墙、再
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