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掘进工作面局部通风机智能决策与控制
2026-06-27  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   

从老张的一块"心病"说起
老张是晋北某矿的通风班长,在井下一线干了二十三年。别人叫他"张班",他更喜欢年轻人喊他"张师傅"——这称呼听着亲切,也提醒他带过的十几个徒弟都还安全地在井下干活。

可最近老张有块心病。

矿上新开拓的三采区回风巷,瓦斯含量高,偏偏巷道断面大、掘进速度快,工作面动不动就"报警"。上个月,连着三天早班出现瓦斯超限,调度室电话直接打到井口,老张被值班矿长好一顿训。

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"我二十多年了,风量调配还用你教?"老张心里憋屈,但话说出口又咽了回去。他知道,传统那套"看甲烷传感器数值、手动调风门"的法子,确实跟不上了。

掘进面的"呼吸系统"
如果把整个矿井通风系统比作人的呼吸系统,那么掘进工作面就像一个单独设置的"鼻腔"——局部通风机就是它的"肺",负责给最前沿的工作面送去新鲜空气、稀释并排出瓦斯和粉尘。


井下掘进和采煤不一样。采煤工作面空间大、有多条巷道形成通风网络,而掘进巷道是"孤军深入",前方只有一条"死胡同",新鲜空气要靠局部通风机硬送进去。

目前煤矿常用的局部通风机主要有三种"呼吸方式":

压入式——风机装在新鲜风源处,用风筒把空气"吹"进工作面。这是老张矿上用的方式,优点是工作面风量大、冲洗效果好。

抽出式——风机装在回风侧,把污风"吸"出来。一旦风筒漏风会把有害气体漏到巷道里,安全风险大,用得少。

混合式——压入+抽出同时用,设备投入大、管理复杂,一般用于高瓦斯、大断面的重点工程。

老张他们矿用的是压入式。但问题来了——风机功率是固定的,工作面的瓦斯涌出量却是变化的。用固定风量对付动态风险,就像用固定喷头的浇水壶给不同口渴程度的植物浇水——要么浇多了浪费,要么浇少了蔫掉。

一个公式揭开"需风量"的秘密
要解决风量匹配问题,首先得知道工作面到底需要多少风。

煤矿安全规程明确规定:掘进工作面的最低风速不得低于0.25米/秒(综合机械化掘进不低于0.5米/秒)。这是为了保证瓦斯不会在巷道顶板积聚。

由此得出第一个核心公式:

Q = 60 × v × S

其中:

• Q = 掘进工作面所需风量(m³/min)
• v = 巷道需要的最低风速(m/s)
• S = 巷道掘进断面积(m²)
举个例子。老张负责的回风巷,掘进断面16平方米,采用综合机械化掘进(最低风速0.5m/s),代入公式:

Q = 60 × 0.5 × 16 = 480 m³/min

这意味着,这个工作面每分钟至少需要480立方米的新鲜风。

但这只是"保底"风量。对于高瓦斯矿井,还必须考虑瓦斯稀释的要求。

按瓦斯涌出量计算的公式:

Q = 100 × qCH₄ × k

• Q = 掘进工作面所需风量(m³/min)
• qCH₄ = 掘进工作面瓦斯涌出量(m³/min)
• k = 瓦斯涌出不均衡系数(通常取1.5~2.0)
假设该工作面瓦斯绝对涌出量为2.5 m³/min,取不均衡系数1.8,则:

Q = 100 × 2.5 × 1.8 = 450 m³/min

两个公式取大值,工作面需要480 m³/min的风量——这就是老张调配风机的"及格线"。

智能决策:从"人找问题"到"问题找人"
转机发生在去年冬天。

矿上引进了一套局扇智能控制系统,厂家来做培训那天,老张坐在会议室最后一排,听得半信半疑。什么叫"瓦斯浓度-风量联动"?什么叫"变频调速"?

"张师傅,您别不信。"培训的小伙子看出了老张的疑惑,"这套系统的逻辑很简单——瓦斯浓度高了,自动加大风量;瓦斯浓度低了,自动降低风机转速。风机不再傻转,而是'看脸色行事'。"

老张没说话,但心里在盘算:风机一直满速转,电费可是一笔不小的开支。

系统的核心是"多传感器融合"——在风筒出口、工作面、回风流分别安装瓦斯传感器、风速传感器、温度传感器。这些传感器的数据实时上传到控制主箱,智能算法根据数据变化"决策"风机的运行状态。

具体逻辑如下:

第一层:安全阈值判断
当工作面瓦斯浓度超过1.0%(报警值),系统自动提升风机转速;超过1.5%(断电值),触发"瓦斯电闭锁",切断工作面动力电源。

第二层:动态风量匹配
根据瓦斯涌出量的实时变化,自动调节风机频率。高峰时满速运行,低谷时可降至30Hz以下。

第三层:节能优化
变频调速的节能效果显著。当风机转速降至额定转速的80%时,功耗可降至额定功率的51.2%(功率与转速的立方成正比)。

老张还注意到"风电闭锁"和"瓦斯电闭锁"的联锁机制:

风电闭锁:风机停止运行时,自动切断掘进巷道内所有非本质安全型电气设备的电源。

瓦斯电闭锁:瓦斯超限时,在切断电源的同时保持通风机运行,用大风量冲淡瓦斯。

三个月后的"真香"时刻
系统装上后的第三个月,老张主动去找了通风区区长。

"区长,这玩意儿是真好用。"老张难得服软,"以前盯监控盯得眼睛疼,现在系统自动调,我反而清闲了。而且——"

他翻了翻记录:"上个月风机平均运行频率比改造前降低了15%,电费省了将近两万度。一年少说二十万。"


区长笑了笑:"上个月三采区进尺创了纪录,瓦斯超限次数从月均8次降到了2次。智能系统响应比人工快——从测到瓦斯变化到风机调整到位,不超过15秒。"

老张点点头,没再说话。

他想起自己年轻时,风机突然停转,班长在几百米外的变电所,来回跑了快十分钟才赶到。十分钟,对于瓦斯浓度正在上升的工作面来说,足够发生一次事故。

反思与追问
但老张心里还有个疑问没好意思问出口。

智能系统确实好,可一旦出了故障怎么办?传感器漂移了怎么办?程序死机了怎么办?设备越复杂,对维护人员的技术水平要求越高。

技术升级的背后,其实是人员素质的升级。买设备容易,培养人才难。

如果让你来负责这套系统的运维,你会如何平衡"自动化"与"人工干预"的关系?当智能系统与现场经验发生冲突时,你会选择相信算法,还是相信老师傅的眼睛?

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