为响应公司降本节支、挖潜增效的号召,陕钢集团汉钢公司炼铁厂全体员工积极参与降本增效,从细节着手,抓好节能降耗、修旧降本工作。
加大对工序能源介质管理。加大能耗攻关力度,从气、电、水、油等能源利用方面查找薄弱点,不断降低能耗。煤气消耗在高炉及喷煤车间的能耗中占重头。为此,炼铁厂充分利用空、煤气双预热系统,提高空煤气预热温度,降低煤气消耗,严格控制空燃比,确保燃烧充分,年可创效160多万元。
在降低能耗上做足文章。为确保生产顺行,既要保证生产用电,又实现节能降耗。为此,炼铁厂集思广益,进一步细化“避峰就谷”措施。通过优化工艺区间,降低成本,将1#、2#高炉炉前除尘改为间歇工作方式,铁前提速,铁后降速,每月可节电11万度;由于当前重点采用的能源设备功率大都是大于或等于800千瓦的用电设备,针对休风后的设备停机,严格管理,炼铁厂要求休风后煤气系统助燃风机、80风机、炉前除尘必须在30分钟之内停下来,送风前1小时开启80风机的予以严格规定,仅修送风设备启停管理,每年节约17万度。在检修或处理故障期间,就将设备转入停机状态;恢复生产时,各岗位按照调度指令提前0.5小时组织开机,减少设备待机耗能时间。1