6月8日,兰州,一场项目启动会安静开场。没有剪彩,没有锣鼓,到场的却是中国工程院院士桂卫华、唐菊兴,以及甘肃省发改委、工信厅、地矿局的一把手,还有兰州大学、中南大学的专家组。
这场名为"AI技术赋能甘肃省金属矿产产业发展策略与技术路径研究"的启动会,看上去是个学术项目,实际上背后藏着一条已经跑通了的产业路径——金川集团的智能化实践。
"甘肃不是没有矿,是没挖明白"
桂卫华院士在会上说了一句很直白的话:"甘肃是我国著名的'有色金属之乡'镍、钴、铂族金属等矿产资源储量全国领先,在国家战略资源安全保障中具有不可替代的地位。"
话是好听,但干过矿的人都知道,"储量领先"和"开采领先"是两码事。甘肃的矿,深部资源多、品位变化大、开采条件复杂,传统手段已经摸到了天花板。唐菊兴院士在线上发言时也点出了关键:要激活区域深部找矿潜力,光靠地质队员一锤一锤敲是不够了。
桂卫华给出的药方是四个方向:智能勘探与资源评估、智能采矿与选冶优化、能耗与碳排放智能管控、产业链协同与决策支持。听起来像规划?不,这些在金川已经落地了。
龙首矿的"老司机"不下井了
梅松波是金川龙首矿的一名电机车司机,干了十几年井下运输。以前的活儿是什么样?右手操控挡位,左手不停拽绝缘麻绳调整车顶受电弓——架线跟着巷道拐弯,手也得跟着拐,一刻不能走神。井下又窄又颠,液体泼洒会烧毁设备,运输时连口水都不敢喝。
2018年,龙首矿开始试水无人驾驶电机车。但跑起来容易,用好却难。第一代用WiFi通信,视频延迟高达一两秒。"一两秒,足够一辆电机车不受控开出3到5米,风险太大。"龙首矿运输工区主任赵鹏说,这话是拿命在算账。
转机来自5G。2020年,团队重新分配上下行数据传输占比,给电机车通信开辟专属"信号通道"。第一列5G无人电机车试运行后,效率直接提高20%——以前到了装卸点得走到另一头驾驶室换方向,现在系统自动切换动力车头,一趟省10分钟。
如今的梅松波坐在千米之上的集控室里,手柄一推完成放矿,鼠标一点完成调度。操作之余喝了口刚泡的茶,阳光透过窗户洒在桌上。他说了句让人鼻子发酸的话:"以前在井下,哪能见到太阳?"
从龙首矿的5G无人电机车出发,基于同一套通信技术,智能矿山解决方案不断孵化:AI图像识别实现放矿机与矿车精准对位,数字孪生平台将矿山运行全流程可视化管控,智能巡检机器人上线运行。一个无人驾驶场景,长成了支撑整座矿山安全、运维、调度的智能基座。
冶炼炉窑的"黑箱"被打开了
采矿之外,冶炼是更大的战场。
有色金属冶炼最头疼的事是什么?炉窑里面看不见。温度多少、成分如何、反应到哪一步了——全凭老师傅的经验判断。桂卫华团队管这叫"黑箱问题",而且不是修辞,是真的黑——1400多度的熔池里,探头放进去几分钟就烧穿了。
团队的办法是"机理+数据融合":用物理化学模型搭框架,用实时传感器数据做校准,预测炉内品位关键指标。不用往炉子里伸探头,就能知道里面发生了什么。
这背后是一套冶炼过程AI优化目标函数在驱动:
J = α·ΔC² + β·ΔT² + γ·ΔE²
(J为综合偏差目标函数,α、β、γ为权重系数,ΔC为产品成分偏差,ΔT为温度偏差,ΔE为能耗偏差。通俗解释:AI在控制冶炼时同时盯着三个目标——成分准不准、温度稳不稳、能耗高不高,权重系数决定哪个优先。系统每秒计算J值,通过调节风量、燃料配比、氧浓度等参数让J不断缩小。算例:某时刻检测到成分偏差0.1%、温度偏差5℃、单位能耗偏差10kWh/t,取α=0.5、β=0.3、γ=0.2,则J=0.5×0.01+0.3×25+0.2×100=27.505;AI自动调节参数后,成分偏差降至0.02%、温度偏差1℃、能耗偏差3kWh/t,J降至0.5×0.0004+0.3×1+0.2×9=2.1002,偏差缩小了92%)
桂卫华团队还干了一件更大胆的事——构建了国际首个可重构、易复用的有色冶金智能模型库,研制了我国首个有色冶金具身智冶垂域大模型。说人话就是:以前每座炉子、每条产线都得单独写控制程序,现在有了一个"通用大脑",换个产线只需要换参数配置,不用从零开始。这套系统已经率先建成"世界一流、国内领先"的铜、锌冶炼智能工厂。
钢丝绳换不换,AI说了算
矿山安全领域,AI也在改写规则。
提升机钢丝绳是矿山的"生命线",承载着人员和物料的垂直运输。以前怎么判断该不该换绳?全凭老师傅的手感和经验——用手摸有没有断丝,用卡尺量直径有没有缩。问题是,钢丝绳内外都有损伤,外面摸不到里面,里面断了外面看不见。
桂卫华团队攻克了磁感应与视觉融合的钢丝绳损伤识别技术。原理不复杂:钢丝绳内部断丝会产生漏磁场变化,磁传感器能捕捉到;外部磨损则通过高清视觉识别。两种信号融合,毫秒级实时监测,断丝数量、磨损程度全部量化,建立设备全生命周期健康档案。
从"经验换绳"到"精准科学换绳",听起来是几个字的差别,实际是安全理念的质变。以前是"感觉不行了再换",万一感觉错了呢?现在是"数据说不行了再换",每一根丝的状态都有据可查。
还有更硬核的:井下铲运机防碰撞。井下巷道窄、弯道多、光线暗,铲运机和人员混行,碰撞事故时有发生。团队攻克了井下实时建图定位、人车目标识别及碰撞预判技术,构建了"环境建图—精准定位—智能感知—分级制动"一体化安全防控体系。
这里有个关键公式——井下无人车防碰撞安全距离公式:
S_safe = v × t_r + v² / (2 × a_max)
(S_safe为安全距离,v为当前速度,t_r为系统响应时间,a_max为最大制动加速度。通俗解释:无人车发现障碍物后,先花t_r时间"反应"(识别+决策),这段时间车子还在往前跑;然后全力刹车,制动距离由速度和减速度决定。两段距离加起来,就是必须保持的安全距离。算例:井下铲运机速度10km/h≈2.78m/s,AI系统响应时间0.3秒,最大制动加速度3m/s²,则S_safe=2.78×0.3+2.78²/(2×3)=0.83+1.29=2.12米。意味着只要AI在2.12米外发现障碍物,就能安全刹停)
这套系统让井下铲运机的安全管理彻底摆脱了人工管控模式,实现了主动智能安全防护——不用人盯着,机器自己看着。
"十五五"第一枪
金川集团的这些实践,不是一个矿的孤例,而是一套可复制的方法论。
桂卫华与金川的合作由来已久。双方共建产学研用协同创新体系,从装备、检测、控制、管控四个维度推动镍冶炼全流程智能化升级。结合咨询项目成果,双方已成功申报"十五五"首个由金川集团牵头的国家级项目。
这个信号很重要。过去国家级重大专项多是科研院所牵头,企业配合;现在金川集团作为产业方牵头,说明智能化技术已经从实验室走到了产线,从"能做"变成了"能用"。
永昌铜业的数据更直观:智能生产管控系统上线后,数据采集频率每0.7秒一次,生产异常响应效率提升70%以上。0.7秒什么概念?你眨一次眼大约300毫秒,系统已经采了两轮数据了。
尾声:甘肃方案的真正分量
启动会上,与会专家说了一句话:力争提出务实管用、可落地、能实施的咨询建议,为保障国家资源安全贡献"甘肃方案"。
"甘肃方案"四个字分量不轻。甘肃不只是镍都钴都,更是我国战略性矿产资源的压舱石。桂卫华院士的项目不只是在研究AI怎么用,而是在回答一个更根本的问题:当传统矿业的人力红利见顶、安全红线收紧、绿色要求升级,中国的战略资源安全靠什么守住?
金川的答案是:靠AI,靠数据,靠从千米井下到集控室的每一根数字神经。
你脚下的镍、手中的钴,也许正来自一颗被AI唤醒的"智慧大脑"。但唤醒它的,是那群曾经站在千米井下、拽着受电弓的手。