“小张、小王,你们两个扶好绳卡,听下面的哨声信号”在中煤集团大屯公司孔庄煤矿副井二楼,高志伟说完,又向三楼跑去。这是机电科30余人利用休息日的时间,正在进行罐笼主提升绳收缩工作,作为负责“提升、压风、排水、抽风”四大运转系统的主管技术员,高志伟跑上跑下,监督好安全、技术措施在现场的落实,尽管是熟门熟路的工作,丝毫不敢马虎。四大运转系统是全矿机电设备最多,技术含量较高的部门,也是矿井安全生产的咽喉所在。高志伟2005年湖南长沙大学毕业后,利用自己所学的机械设计及其自动化专业知识,坚持在实践中学习,在探索中创新,努力提高自身工作能力和业务水平。
小调整,赢得大提升
针对副井生产任务重,但提升能力有限的现状,为了保障矿井有序的生产,在保证提升机安全运行的前提下,高志伟对行程控制器和深度控制器进行了调整,延长了绞车8m/s的运行时间,缩短了2m/s的爬行时间;对井筒开关的动作延时进行了调整;修订了安全保护装置有关参数;经过对运行参数的修订和调整,使绞车的每勾提升时间由原来的84.4秒缩短为77.1秒,减少7.3秒。提升能力由原来的130.9万吨/年增加到143.4万吨/年。在不投入任何辅助设备,不增加任何开支的条件下,直接为矿井每年生产创造了9.5%的提升能力。无形中节省了大笔的改造资金,响应了集团公司节能减排的指导思想,同时也缓解了副井提升紧张的局面,保证了井下的生产井然有序的进行。这一项目还获得了公司“科学技术进步奖”三等奖。
小创新,保障大安全
以前主井在提煤过程中,经常出现因卸载液压系统故障或者煤质粘稠粘住闸门等现象,造成箕斗内煤放不出或者放不干净,此箕斗下放至装载峒室后,给煤机自动给煤,造成箕斗严重超载。特别是7107、8351工作面连续过断层,原煤内夹矸多,水量大,煤质粘稠,主井提煤过程中,频繁出现给煤机二次给煤,箕斗超载现象。一旦提升机在超载的状态下运行,将有可能酿成重大恶性事故。为消除超载,维修工需要下到装载硐室进入井筒,将箕斗内的多装的煤放入主井锅底才能解决问题。这样一来,即耽误了矿井的正常生产持续,同时维修工到装载硐室放煤也相当的危险。高志伟思考如何实现自动化?当绞车运行时,正常提煤是一个箕斗内装煤,另一个箕斗空,重物提升需要大电流,一半电流保持在1000左右。但是当两个空箕斗提升或两个箕斗同时装有煤时,重量相差不多,电流会很小,所以也就判断出箕斗煤多装了。他与同事们反复研究,通过修改主井提升机主控plc s7-400的程序,无需对机械部分进行改造,达到了理想的效果。当设置电流小于400时,会以0.5米/秒的速度停车,并报警,提前防止了绞车下放箕斗二次装煤。报警后,司机可在在触摸屏上看到“煤未卸尽”,或看上位机电脑里故障表显示“煤未卸尽”。司机根据常规操作将报警复位,将绞车开至主井卸载位置将煤卸载即可,自2010年修改程序以后,杜绝了超载现象的发生,有效地保障了矿井安全生产。这一项目被录入了《职工百项技术创新成果》。
小发明,创造大效益
《煤矿安全规程》规定:使用密封钢丝绳外层钢丝厚度磨损量达到50%时,必须更换。由于罐道绳长期与滑套之间靠静摩擦运行,罐道绳磨损较快,而且罐道绳在井筒中长期受淋水,风化,使得罐道绳寿命缩短快。随着生产量及生产任务的增加,绞车提升容器的罐道绳护套每个星期要更换两次,月更换护套128副以上,每副罐道绳护套价值60元,总材料价值近8000元。尤其是罐道绳的磨损和严重腐蚀容易会造成罐道绳断丝,容易突发各类事故隐患,还增加维修人员的劳动强度。为了降低罐道绳的磨损,避免安全隐患,高志伟研制了罐道绳注油装置。这种注油器具有涂油均匀、油量可调性好、结构简单等优点。把注油器安装在提升容器和导向管贴近处,通过连接油管使润滑油进入罐笼的导向管内,提升容器在运行时润滑油涂在罐道绳的表面。工作时油壶油液经过节流螺钉、出油孔流到罐道绳上,经导向管的摩擦运动,使油脂均匀涂在罐道绳上,减少了罐道绳与导向管内护套的磨损,同时也对罐道绳起到防锈蚀作用,达到了延长罐道绳因锈蚀而缩短寿命的目的。这一项目获得了矿“创新之星”的荣誉称号,同时还获得了公司“五小”科技的三等奖。