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煤矿运输非伤亡事故
2019-04-27  出处:煤客网  煤客新闻网  煤矿网  来源:网络   人气:0   

  4、对各上山的拉放车数按实际条件重新进行核定,遇特殊情况必须制定完善的安全措施。

  5、职能科室管理人员要加强日常检查,及时发现和处理各种隐患。

  18、小青矿“2005.7.14”提升事故

  2005年7月14日10时28分,副井检修完工后,开始提升,副罐提升一次后,主罐开始上提。车到减速点后,低频制动没有投入,司机开始施闸,2m/s保护及过卷保护动作,停车。主罐过卷4.3米。经检查,井筒设施完好无损,11点10分恢复正常提升。

  事故原因:

  副井利用检修期间给绞车喷漆,作业期间施工人员误碰触深度指示器主罐侧自整角机连杆,造成位置改变,没有复位。绞车运行后,由于速度给定为最大,致使过减速点后,绞车虽减速,但由于反馈小于给定,低频没有自动投入,绞车速度较高,造成事故发生。

  防范措施:

  1、加强自整角机连杆限位挡销,保证自整角机连杆在任何情况下都能够复位。(已设完)。

  2、每天检修完工后,由队领导及电钳工全部检查所动部位,并试运转,正常后,方可使用。

  3、司机开车前,做好巡回检查。

  4、标准化工作由专人负责,必须有干部现场监督检查。

  5、结合这起事故举一反三,加强现场管理。

  19、大平矿“2005.7.26”提升事故

  2005年7月26日四点班18时20分左右,运转队主井绞车司机何××、岳×在主井绞车正常提升时发现主井绞车突然紧急制动。后经装载信号工检查发现副箕斗两根尾绳被刮断造成中断生产5天。

  事故原因:

  1、运转队于7月21日白班由罐检工进行调绳工作后,计量斗放货口与箕斗之间位置不准确,造成撒货过多。7月25日白班至7月26日四点班共计撒货150吨左右,是这起事故的主要原因。

  2、运输队负责清煤罐笼的出货工作。7月26日白班清煤放货工未将清煤煤仓内的货清净,而且没有及时汇报清楚,最终导致箕斗扁尾绳被货拖住。是造成这起事故的直接原因。

  3、运输队、运转队安全管理不到位缺乏协调协作的工作精神,也是造成这起事故的原因之一。

  防范措施:

  1、罐检工每天利用检修时间到老坑查看存货情况,并向矿调度汇报,同时做好记录。

  2、罐检工每次调绳打压后,在提煤时与装载信号工联系好,共同对撒煤情况进行检查,并做好记录。每次调绳打压后,向队分管队领导汇报。

  3、装载信号工每班接班后,必须观察3~5斗撒煤情况,并做好记录。

  4、每天罐检工要对井底挡绳木进行检查,检查挡绳木及尾绳状况。

  5、队分管该项工作的队干部,每周必须到井底检查尾绳、井底装备及井底存货情况,发现问题及时汇报处理。

  6、检修人员要加强设备的检修、维护,确保装煤准确。装载信号工在向定量斗装煤时,要及时观察定量斗装煤情况,防止因设备故障出现超载、撒货现象,发现问题向队及时汇报。

  7、运输队清扫煤仓存货由白班人员进行放货,放货人员必须将仓内货放空后方可离开,并向队及矿调度汇报放货情况。

  8、放货人员必须在接班、下班前检查溢溜孔情况,发现异常必须立即向队及矿调度汇报,在主井绞车停止运行后进行处理。

  9、如遇停产放假,必须在放假前最后一班将煤仓放空。

  10、夜班由值班电、钳工检查清扫煤仓存货情况,并把情况向队、矿调度汇报。如值班电、钳工不能检查,由队干部指派他人进行检查。

  11、扩大溢溜孔面积,增强溢溜效果。

  12、在溢溜孔处安设风速传感器,由调度随时监测溢溜孔状态,发现风速明显减低或不通风,停止主井绞车运行,派人到清煤查看原因,处理后方可继续运行。

  13、在全矿范围内对各工种的操作程序进行强化管理。各单

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