王宝其:创造制砖日产“全国纪录”的人
山东能源新矿集团赵官能源公司新齐建材副经理王宝其今年37岁,是一位沉稳大气的人。今年4月1日,他担任新齐建材公司副经理,当时,建材公司两条制砖生产线一天产量不高,无法满足周边市场的需求,一度令生产经营陷入被动。王宝其上任后,决定从生产入手,在短时期内扭转局面。
万事开头难。过去,王宝其在新矿集团翟镇矿立人建材公司担任生产经理时,也曾经遇到很多的困难,性格好强的他,从最基础的工作做起,事无巨细,都亲历亲为,几年下来,立人建材的生产能力走在了全省前列,王宝其也积累下丰富的经验,成为了不可多得的科技型管理人才。来到新齐建材之后,他深入车间班组,做了大量的调研,根据掌握的第一手情况,分析造成生产被动的原因,逐步找出应对措施,经过一个月的实验摸索,车间的制砖产量节节上升,质量也有了较大提高。

初战告捷,王宝其没有顾得上高兴,他面临的实际工作有了新的变化,一方面,国家对于圆孔型KP1砖禁止生产销售,需要生产方及时做出调整;一方面,今年集团公司全面推行“质量效益年”活动,要求各行各业在生产投入、产出方面,节支降耗、精打细算,抱团度过煤炭市场低迷的严冬,而建材行业作为煤矿的新兴产业,存在很多降低成本的环节,不仅在生产工艺上有,在生产管理上也存在很多机会。王宝其的心中,在经过周密盘算后,决定从几个方面入手,改进过去的生产线和生产工艺,走科技节能降耗的路子。
他首先将圆形孔砖改为矩形孔砖,单砖坯重量每块降低了300克,这不仅符合新的国家标准,而且大幅度节省了煤矸石、页岩和各种原材料的投入,与此同时,有效降低了搬运工劳动强度和运输成本,每月节省的原材料及铲车运费达7万元以上。
尝到了这个节约的甜头,王宝其大胆改进码坯方式,将国内外统一采用的“1214”式码坯(即每辆窑车设计码坯为横向12排×14层),变更为“1314”式码坯(13排×14层),同时,对顶车机的行程模数进行了修改,单窑车码坯数量由原来的6300块