安全责任教育。
2、对联结销子必须用铁线捆梆。
3、在-480车场处必须反滑子拉车。
4、斜巷处理掉道必须采用可靠防跑车措施。
3、大兴矿“1998.3.18”提升事故
1998年3月18日零点班,运输区一队机车组组长王××和推车工赵××、王×在井下作业,1时30分大罐到副井下装车平台,内装2个空车,王××与赵××将空车推出,赵××用木楔在罐内车出侧打掩,之后他们三人共同将一回收铁梁车推入罐内,王××去关罐门,并示意打点提罐,开车10多分钟后听到井筒内有响声,有物体从井筒坠下,此时照明灯停了,王××立即打点停车,此时大罐提起130~140米位置。
事故原因:
1、这是一起典型的人为责任事故,装有U型铁梁的叉车没有推到位,车轮没有进入轨面的凹坑内,而且入车侧又没有用木楔打掩,提罐运行时,叉车在罐内向南侧移动,造成铁梁窜罐体,插入罐道横梁间,由于撞击力很大,U型铁梁腾起后坠入井筒。
2、人车入罐后没认真进行检查是否到位,是否打掩是这起事故的主要原因。
防范措施:
1、认真接受事故教训,牢固树立安全第一思想,坚决按规程办事。
2、认真总结事故教训,并以此为反面教材,全面进行安全教育,增强职工安全意识。
3、严格落实各级责任制,重点地点,关键部位要严把守。
4、晓南矿“2000.10.27”运输事故
2000年10月27日8时55分左右 ,W3-718工作面运顺检修班组长郭××安排人员拉串车,安排张××看压扣,李×看慢速压闸,并看慢速稳固情况,宫××在串车前面盘电缆、传信号;郭××在中间看电缆及刮卡情况;郭××在串车尾负责看电缆夹及电缆夹是否到位,如遇到刮卡或到位 两人传递信号。全部检察正常无误后,开始传递信号拉车,当串车拉出6米左右时,有一变坡点,张××和李×突然听到“卡嚓”一声,固定慢速绞车一侧的大环断裂,张××立即停车,李×马上压闸,并高喊大环断了。这时只有一侧稳固的慢速绞车随同串车一起下滑6米左右,李×压闸一直跟着绞车下滑直到绞车停止也未松手。最后造成工具箱车至泵站车往下全部掉道。串车掉道后,没有造成人员伤害,处理后,17点25分送电试验,恢复生产。
原因分析:
1、施工作前对慢速绞车的固定情况检查不细,一方面绞车卡轨器松动,稳固链受力不均,另一方面稳固链的大环螺丝未拧紧、受力偏斜,是造成这起事故的主要原因。
2、串车前方坡度增大,拉车时绞车受力 增大,是造成这起